炼钢车间五号炉个人学习小结
姓名:吕艳伟
性别: 男
单位:一炼钢
2009.11.07
四季的轮盘飞快转动,转眼间那个热情洋溢的夏天已经过去了。四年的勤奋耕耘,使我有了满满的收获。作了短暂的告别后,便背着沉甸甸的收成来到了一片崭新的沃土。在来这里的路上我就对我的未来勾画了一个大概的轮廓——我要把我全部的收成播种到这片肥沃的土地上,让这方沃土因我的到来而焕发出更加蓬勃的生机,让我将来收获的果实因这方沃土变得更加肥硕!
火车停下来的那一刻,我那本来就急切的心又加速了跳动。到了,一个北方的**我将要工作的地方——**。七月一号,一个很吉利的日子。在这天,我和我未来的工友们走进了那个即将属于我们的单位——**钢铁集团**钢铁集团责任有限公司。报到结束后,我被分到了炼钢厂。当我跨进了厂区的大门,我感觉这个地方是那么的亲切,也许是因为我所学的专业的原因。经厂领导安排,八月八号我走上了我的工作岗位:一炼钢车间五号炉甲班。八月八号,又一个吉利的日子。
转眼间我已经工作四个多月了,在这四个多月里,公司、厂、车间领导的关怀,班组里师傅们的照顾,让我感受到了宣钢这个大家庭的温暖,为了表达我心中的感谢,现就我四个月来的工作学习情况作一小结向你们作小结汇报。(转载请注明来自:公文素材库http://www.bsmz.netn、C、P的氧化,熔池温度升高,火焰亮度增加,炉渣起泡,并有小铁粒从炉口喷溅出来,此时应适当降低氧枪高度。
②吹炼中期 脱碳反映剧烈,渣中氧化铁降低,只是炉渣的熔点增高和黏度增大,并可能出现稠渣(即“反干”)现象。此时应适当提高氧枪枪位,并可分批加入铁矿石和第二批造渣材料,以提高炉渣的氧化铁含量及调整炉渣。以后根据炉况或生产的实际情况补加第三批造渣料,一般为萤石,主要调整炉渣的流动性。
③吹炼后期 由于熔池中含碳量大大降低,使脱碳反应减弱,炉内火焰变得透明。根据炉况调整枪位判断拉碳及钢水温度;最后根据火焰情况,供氧数量和吹炼时间等因素,按所炼钢种的成分和温度要求,确定吹炼终点,一般吹炼15Min即可停吹(称之为拉碳)。
(4)取样测温
提出氧枪、摇炉取样、判断C含量、测温、决定是否放钢。如果C含量和温度不合适,可再摇炉补吹适当时间。
(5)出钢与脱氧合金化
当钢水成分和温度都已合格时,即可倒炉放钢。放钢前先确定出钢口是否被铁皮塞堵住,防止前期下渣。在放钢过程中,当钢水流入钢包约为总数的1/4时向钢包中加入脱氧剂及合金料,进行脱氧和合金化(有时可在放钢前先向钢包内投入部分脱氧剂),合金料要在钢水流出3/4以前加完。当钢水流出约3/4时向炉内加入挡渣球,以防后期下渣影响钢的质量。放钢结束后,摇炉捅掉出钢口的挡渣球,用锥形铁皮塞堵住出钢口。钢水在钢包中镇定后送到连铸车间。
熟悉了工艺操作工程,再加上这些天来的观察,明白了范师傅说首先要熟悉这个过程的必要性:从装料就开始影响到加料,装入的铁水废钢比大就决定在加料过程中冷料要多加,以保证合适的出钢温度。吹炼过程是决定加料的重要过程,第一批料的加入相对简单,在冶炼初期,确定点火后便可加入,要控制好加入量,约总量的1/2 ~2/3。而关键的关键是在于吹炼中期的加料过程,在这个过程里,加料要结合第一批料的溶化程度、是否反干,温度的变化,喷溅等因素伺机加入冷料来化渣和调整炉内温度,加入石灰来抑制喷溅,加入量要适当,冷料加的过多,不但会导致喷溅,造渣困难,**吹炼时间,吹损增加,炉衬寿命降低,而且难以保证出钢温度;加的太少又起不到化渣调温的作用。石灰的加入量大或速度过快会导致反干影响渣子的流动性,不利于P、S、C、O等元素的脱除;加的过少又难以保证终点的合适成分要求。
区分开难易,在学习中便在难处加大学习力度,争取在最短的时间入门。
学习加料的同时,还要学习看碳,以便和放钢时的火焰明亮程度、透明程度相结合,更好的促进加料的学习。在放钢时,要学习区分钢渣为今后的工作和学习做准备。
通过这段时间的学习,收获颇丰,学习到了许多书本上没有的知识,也明白了许多道理。虽然在测温取样的同时再去学习其它东西增加了自己的劳动负荷,累是必然的但是却有了丰盛的收获。累在了身上,甜在了心里。
这只是个开始,但我相信一个好的开始是长远发展的奠基。在今后的工作学习当中,我将更要严格要求自己,提高自己,将更加饱满的热情投入到工作当中去。将工作实践与我所学习的知识相结合,积累经验。让自己尽快成才,回馈宣钢。在实现自我价值的同时,为建设更加美好的宣钢贡献出自己的一份力量。
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