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除灰脱硫输煤D级检修修工作总结

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-26 21:05:28 | 移动端:除灰脱硫输煤D级检修修工作总结

除灰脱硫输煤D级检修修工作总结

2D检修总结评价

-------除灰脱硫输煤专业1、设备检修总体情况;

201*年8月6日8月14日进行#2机组D级检修,在本次D级检修中除灰脱硫主要进行的工作如下:

1.1#2电除尘内部检查:2B14、2A15、2B15电场阴极振打上层轴套脱

落和移位,振打轴套磨损,经过处理复位加固,阴极振打大小针轮啮合良好,振打效果良好。进行阴阳极振打传动机构检查:发现2B11阴极振打瓷轴脱落,振打电机不能带动阴极振打轴,通过调整连接轴套固定瓷轴恢复正常。

1.2处理#2脱硝系统氨气管道堵塞。清理氨气管道,保证脱硝系统所需氨气投入量,解决运行中氨气供给量不足现象,保证脱硝效率和符合国家NOX排放要求。

1.3脱硫系统#2B浆液循环泵机封漏浆、吸收塔内部氧化风管开焊和支管掉落、吸收塔内部漏点处理并重新做防腐,处理氧化风机多处漏油缺陷,洗涤水管多处漏水并进行了补焊。保证了脱硫系统正常运行,SO2排放量为67mg/Nm3左右,脱硫效率达98%以上。

1.4#2除渣系统的检查维护,主要解决碎渣机减速机漏油,保证设备的良好投入率。

1.5输煤专业本次检修项目共三个项目:汽车煤采样机采样头减速机更换;#1皮带除铁器安装调偏托辊;更换煤泥水处理室清水泵内漏阀门2、在检修工作中发现的问题及原因:2.1通过检修#2电除尘的轴套脱落移位,原因:安装固定不到位、飞灰磨损等,需要在每次检修时注意内部各部件的止退焊处理。

2.2脱硝氨气管道堵塞,管道内沉积锈渣,分析原因需更换不锈钢管道解决流量不足问题。

2.3脱硫设备的磨损一定程度与除尘效率有关,设备受灰尘颗粒磨损严重,保证了脱硫系统安全运行得前提是保证电除尘效率,所以必须重视除尘效果。

2.4脱硫系统中长期的酸性环境,氧化风管的掉落和支撑梁的腐蚀现象较严重,是每次检修重点,所以要求防腐工作必须到位。

2.5、汽车煤采样机采样头减速机有漏油现象,其原因是在运行中被汽车带走,导致采样头螺旋轴、螺旋筒和减速机拔开,导致减速机漏油;#1皮带除铁器调偏托辊安装;煤泥水处理室清水泵出口内漏阀门更换。该处多为蝶阀,因质量问题,数次开关后阀门内漏。利用此次D修进行了更换。针对汽车煤采样机一次皮带连续出问题进行了改造:将落煤管内衬皮子,形成导流,避免煤块蹦至返程皮带上;在皮带的回程加装清扫器,即便是有煤块蹦至回程皮带上,由于清扫器的作用,使其也不影响皮带运行。3、修后评价;

3.1各个电场阴阳极板级线间距在规定范围内,电除尘电场正常投入,升压正常,有效保证电除尘升压收尘效果,提高电除尘除尘效率,保证烟气出口含尘浓度达到设计值:3.3完善检修文件包,细化内容,根据文件包中的工作内容提前做出相应的准备工作,提高工作效率;

3.4此次D级检修输煤专业因碎煤机筛板没有按时到货,因输煤专业为公共系统,故该项目移至#1机检修时完成。煤泥水处理室阀门更换后关闭严密、效果良好。汽车煤采样机更换皮带(该皮带采用硫化接头),通过改造落煤管及一次皮带增设清扫器,通过改造,彻底解决了汽车煤采样机运行中出现的卡煤、皮带断裂等现象。保证了采样机的运行。4、以后检修中应该注意的事项及对该次检修的认识;

该次检修,是根据公司安排进行的D检修,项目有自己承担。输煤专业作为公共系统,由于条件所限,有好多的设备不能退出运行参与等级检修,加上人员少、时间段限制,造成悬臂皮带更换工作未能进行,推迟到1A检修工作进行。输煤专业作为公共系统可以进行分时段的检修,工作要相对集中,不能把面铺的太大。所有展开的工作短时间内要能恢复。

扩展阅读:#1级B级检修工作总结

#2机C级检修总结

201*.6.29~7.25,热控班组对#2机组进行C级检修,计划项目共17项,其中标准项目8项,非标项目9项;增加项目12项,全部项目明细为:一、计划项目:(1)标准项目

1.#1机电子间及就地DCS控制柜卫生打扫,风扇清理;2.#1机DCS工程师站设备检查,数据备份;3.#1机DCS操作员站设备检查,数据备份;

4.#1机燃机、汽机数字电液控制系统电磁阀检查、线圈绝缘、阻值测试,压力开关校验,二次回路检查、紧固,EH油系统热控元件检查;

5.#1机燃机、汽机危急遮断保护系统电磁阀检查、线圈绝缘、阻值测试,压气机防喘压力开关校验,二次回路检查、紧固,EH油系统热控元件检查,保护系统传动试验,燃机排气24只温度元件检查

6.#1燃机、汽机监视仪表系统(TSI),轴向位移元件检查,汽机燃机转速探头检查清灰,振动探头测量前置器输出电压,键相元件检查测量前置器输出电压,振动探头测量前置器输出电压,蜂鸣、加速度、燃烧室压力探头检查,sss离合器差胀、啮合位置探头检查;7.#1燃机汽机油系统仪表外观检查、清洁,系统接线紧固、回路检查,压力开关检查、校验,系统联锁保护传动试验,系统绝缘测试;

8.#1余热锅炉及机岛本体汽水系统,就地主要表计校验,气动阀门调试及气动执行机构气源、连接部件检查,电动阀门试验及执行机构连接部件检查,表计二次门、排污门活动检查,压力开关校验。(2)非标项目

1.#1瓦振探头拆装校验;

2.配合西门子#1燃机本体工作;3.#1余热锅炉疏水罐液位改造;

4.#1机岛温度元件拆卸、校验、回装;5.#1燃机罩壳消防系统检修、试验;6.#1机TXP系统主时钟故障处理;7.#1机高旁冗余电源改造;

8.#1机汽机EH油压力开关改造;9.#1机轴封系统温度元件更换;二、增加项目:

1.配合西门子人员改造#1燃机点火器2.配合西门子人员改造#1燃机火检探头;3.配合外委单位进行#1汽机本体疏水阀调校;

4.配合外委单位对高中压给水泵、除氧水泵、凝泵、循环水泵温度元件拆除回装;5.配合西门子人员改造#1燃机#1瓦回油管路;6.#1机氢气纯度仪拆除校验;7.#1机氢气温湿度计拆除校验;8.化水配合更换上进水气动门;

9.配合电气耐压试验,#1发电机温度元件接地;10.#1中旁减温水气动门改造;

11.#1机前置模块ESD阀改造试验;12.配合电气进行#1发电机进行短路试验。

29项项目全部完成。#2机低旁减温水压力开关检验、#2机汽机EH油压力开关检验、#2余热锅炉入口压力开关校验、#2机压气机防喘压力开关校验、#2机火检探头检查等项目为执行三级验收的检修项目,缺陷流程计划项目待启机运行验收,其余项目全部验收合格,无遗留问题。

此次执行项目过程中,项目安全情况良好,无违章,B级检修过程中共开具工作票17张,执行工作票17张,工作票全部合格。

此次临检项目设置合理,工期安排紧凑,人员调配合理,安全措施执行到位,无遗留问题,继续保持。

热控专业

201*-8-

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