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洗煤厂调度工作总结(投产试车)

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-28 00:46:23 | 移动端:洗煤厂调度工作总结(投产试车)

洗煤厂调度工作总结(投产试车)

201*年调度年终总结

在201*年全年的工作中,作为调度从设备安装调试到带水带煤试产期间,工作有过漏洞和失误,但更多的是在这一年来的工作过程中,在郝矿的统一领导指挥下,我的工作能力、业务、技能、管理水平等方面得到了很大的进步和提高,具体工作如下:首先总结全年的工作:

一、在施工期间积极配合厂部领导施工单位的工作;1.合理安排组织施工作业,在现场监督施工单位施工,保证工程质量和进度,做到每日有记录、每日有汇总、每月有总结,定时组织召开日调度会、日总结会和周总结会。根据会议精神合理安排下一步的工作。加快施工进度,缩短施工工期,确保我厂按时投入调试生产。

2.组织人员积极配合分管领导,把全厂的材料消耗、设备安装核实统计汇总,包括土建、设备、管网、非标件、电力实施等。

3.组织人员复检核实,工艺设备在安装过程中,配件的损坏和短缺事项,并安排员工积极配合施工单位完善为调试做好准备。

4.组织培训在厂施工的职工,培训内容有:生产工艺流程、操作技能安全规程,现场操作模拟培训及我厂的规章制度。5月份9月份培训,合计课时78小时,职工上课率97%,合格率95%。

二、带水调试工作;

1.根据厂部的精神,积极组织各车间临时负责人召开带水联动试车调度会,合理分工,细致安排,从而保证了带水联动调试一举成功。调试7天后,6月3日因浓缩池漏水事故而制约带水联动调试,导致带煤调试置后87天。

2.在带水联动过程中,及时安排机电、生产车间配合厂家和设计院等把工艺系统中的缺陷,漏洞和跑、冒、滴、漏等汇总完善,为下一步带煤调试做准备。

3.带水联动调试中技改完善事项有:

1)所有厂房内皮带输送机加设过桥;(方便职工安全操作)2)皮带输送机栈桥增设冲水管;(方便职工更好的维护现场卫生)

3)完善洗选系统中跑、冒、滴、漏有:四台弧形脱介筛溅料、各管跑、冒、滴、漏料等;

4)完善每台设备的控制、集中控制系统摄像头安装;5)完善各机械设备的安全防护配电实施;6)完善整定每台设备的配电柜;

7)组织我厂职工生产现场工艺操作的培训、模拟、演练;8)原煤场地增设分级筛和破碎机各一台;9)412刮板机加设操作平台一处;

三、带煤试生产(小时上煤量总体没有达到设计能力)1.从9月12日开始带煤试产,到12月25日共运行654

小时,带煤432小时40分,原煤平均处理量233吨/小时。合计入洗原煤100989.14吨,产出精煤70692.4吨,产率70%,平均灰分9.27,平均水份8.5。中煤7069.24吨,产率7%,平均发热量2963卡,平均带煤5.3。产出矸23227.5吨,产率23%。产出煤泥3029.67吨,平均灰份69.3。平均介耗0.76kg/T,捕收剂平均0.09kg/T,起泡剂平均0.026kg/T。外部影响时间合计142小时16分,内部影响时间合计125小时17分,人员损伤事故3起,机械事故有11起。

2.带煤试生产配合厂家和设计院组织人员完善技改事项:1)标定全厂料位正常投入使用;

2)标定全厂的计量皮带称正常投入使用;3)标定密度计正常投入使用;

4)标定每台设备的配电整定值,正常投入使用;5)技改混料桶中心入料管和介质入料管(切短中心入料管120cm加设介质入料分流管)6)技改精煤浓缩旋流溢流出料管。

7)调整脱介筛脱介效果和扫地泵出料口位置;8)解决了精煤带水大的问题;9)磁选机了带介高的问题;

10)三台精煤刮板机、一台原煤刮板机飘链的问题;11)组织机修完善跑、冒、滴、漏的地方;

3.待进一步试产检验定性的事项(必须在设计能力生产运

行中测试)

1)浮选机的处理能力和效果检验定性;2)加压过滤机的处理能力和效果检验定性;3)脱介筛脱介效果的检验定性;

4)混料桶和混料泵的处理能力和效果检验定性;5)精煤刮板机的处理能力和效果的检验定性。四、其它工作总结

1、夏季、冬季三防工作,制定出台一套完整的夏季、冬季三防制度和实施方案,并监督实施。确保我厂安全度过防汛、防冻期。

2、配合分管领导,组织各车间负责人制定完善我厂的所有的规章制度。

五、201*年的工作计划和安排

首先以公司全力解除以下事项为前提:

1.解决供电问题,在201*年试生产过程中只供电不正常一项,制约生产共计98小时。

2.解决原煤场临时供煤系统供煤问题,由于原煤场地临时供煤系统工艺设计和设备选型缺陷,洗选系统不能正常按设计能力调试和生产,建议更改工艺和设备(具体事项见技改报告)

3.解决原煤粒度和煤质问题,从煤矿破碎、选矸工艺着手以及加快动筛车间的俊工和投入运行的工期。(由于矸石比例大,粒度严重超标从而在201*年试生产过程中严重制约生产

小时。

4.解决高位水池投入使用问题。为了全厂消防栓的正常使用和除尘实施的运行,必须加快高位水池的工期,从而确保我厂能安全生产。

其次,以上事项都得发完善和解决并根据公司给我厂下达的201*年生产任务计划为依据特制定工作计划如下:

1.计划原煤150万吨,目标180万吨;产精煤100万吨,目标120万吨.

2.为确保任务的完成计划两班生产,一班检修维护.3.加强各车间的管理力度,细化我厂的各种规章制度,合理调配、安排、组织生产。

最后为201*年能保质、保量、安全、按时超额完成生产任务,作为调度全方位的监察、合理分工,公平、公正、认真结算。努力调动各车间负责人的积极性和责任感,营造一个团结、互助、奋进、拼搏的生产系统团队。

扩展阅读:洗煤厂调度工作总结

201*年上半年调度

工作总结

时间一晃半年过去,转眼间201*年前半年结束,回顾前半年的工作及点点滴滴,自我感觉也努力了也付出了,但欠缺还很大,离标准差距还很远。

201*年底厂部邀请康总、冯总等公司相关领导组织全厂所有职工召开了一次别开生面的鼓励大会,同时也对201*年的工作开展做了详细、具体的安排布署。

根据公司文件指示精神和各项任务指标,结合我厂实际情况,前半年生产情况总结如下:

一、生产运行情况

前半年计划入选原煤50万吨,实际入洗原煤473636.1吨,完成计划的94.73%。产出精煤348632.81吨,中煤34211.96吨,矸石92296.16吨,尾煤13713.14吨。调出精煤357278.22吨,库存精煤3588.19吨。人工拣矸共计249车6570.25吨。

二、生产质量指标完成情况

上半年重选平均灰分9.26,浮选平均灰分8.87,上半年应出勤人数28648人次,实出勤人数25704人次,出勤率为90%,人均工效13.56吨精煤/人次。

三、生产影响情况

上半年设备运行时间共计1766小时50分,带煤时间共计1414小时35分,内部影响180小时52分,外部影响472小时17分。

四、安全生产运行情况

1、4月份出现严重中损问题,连续11天(4月6日-17日)中损居高不下,最高达30%以上,导致回洗中煤1768吨,耗时8小时18分,为公司造成严重的损失。

2、110731精煤刮板机故障,检修过程中岗位工误操作导致一名员工左脚被夹,至今未能上班。

3、620皮带伤人事故,正好发生在安全活动月,此事故由机电检修工严重“三违”引起,导致其本人上肢臂骨折,给我厂造成了极大的负面影响。

4、“三违”情况:上半年“三违”人员较多,主要存在上班期间睡岗、脱岗、看电子书、打架等情况,说明班组车间管理力度还不够。

五、工艺系统的大型检修和技改情况1、上半年共更换筛板137块、筛篮7个。2、脱介筛喷淋水技改。3、原煤场转载机技改。4、原煤分级筛技改。

5、更换加压过滤机气水分离器。六、安全检查情况1、经常存在的问题

(1)301栈桥、721机头至机尾、中矸仓和精煤刮板机煤尘清理不及时。

(2)主厂房外墙墙体磁砖松动脱落,构成高空坠物危害。

(3)煤泥场地沟煤泥清理不及时。(4)办公楼及厂房消防柜配备不齐。(5)油脂无固定存放点,管理力度不够。‘(6)全厂各警示牌、标志牌不到位。(7)各车间岗位运行记录不详不实。‘

(8)锅炉房后山体半山腰、切面有大块土悬空。(9)精煤仓内瓦斯浓度不稳定最高达0.7以上。

2、安全月活动,组织全厂员工开展:安全演讲、知识竞赛、技术比武、手指口述等丰富多彩的安全活动,活动共举行8项,参赛人数110人次,并获得奖项。

3、公司领导和厂部职工的安全座谈会、安全月亲情座谈会等会议出席人数近200人。为选煤厂今后的安全生产起到非常重要的作用和后盾。

4、培训情况:

201*年上半年组织培训255课时,共计3185人次,包括对新招工人的岗前技能和安全基础知识培训;全体职工春节复产培训考试;管理人员参加的“OA协同办公系统”培训;“重介选煤工艺”培训;“手指口述”培训;公司组织的团队执行力培训等。很大意义上增加了员工的业务技能水平;强化了员工的业务素质,增强了选煤厂高层与中层领导的团队精神,提高了员工的积极性,为我厂今后的安全生产奠定了坚实的基础。

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