电力供电局继电保护专业工作总结
XX供电局XXX年继保专业工作总结
一、XXX年继保专业主要完成的工作总结
1)在XX电力试验研究院指导下完成了500kVXX变电站的全站预试定检工作,本次预试极大的锻炼了修试队伍。
2)完成了220kVXX变电站的部分设备的定检工作、220kVXX变全站的预试定检工作、220kVXX变部分设备的预试定检工作、220kVXX变全站的预试定检工作(外委送变电公司对我局的该四个220kV变电站进行了定检工作)
3)作业指导书:完成220kVXX变电站二次设备作业指导书的编写工作,并通过审核实施试验类作业指导书25份,已在220kVXX变电站预试、定检工作中使用,保障了预试、定检工作的顺利进行,其它各变电站正在编制。
4)完成了XX变电站继电保护设备的评价工作,除两台故障录波装为注意状态外,其他装都为正常状态。
5)完成了对220kVXX变电站的35kV母线保护安装、调试、验收工作。
本年度对500kVXX变、220kVXX变、220kVXX变进行了全检;对220kVXX、220kVXX变部分装进行定检工作;顺利的完成了局制定的预试定检计划,预试定检完成率100%。
二、反措完成情况1)对500kVXX变、220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变共26台断路器本体三相不一致保护反措(更换满足功率要求的插件、时间继电器、并联电阻、回路中增加压板)。
2)完成220kVXX变二次设备的二次回路反措和抗干扰措施反措。主控室二次电缆屏敝层接地反措(保护柜内接地铜排与等电位接地网间用总截面≥32mm2绝缘铜导线压接(宜采用2X16mm2);完成了220kVXX变开关场端子箱内的接地反措(开关场端子箱内接地铜排采用总截面≥32mm2绝缘铜导线(采用2X16mm2)与主接地网焊接)。
3)完成对500kVXX变、220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变19台220kV断路器操作箱反措;
4)完成对220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变6台主变非电量保护实施提高抗干扰能力反措
5)完成220kVXX变220kV线路光纤通道和载波通道的保护数字接口装使用的直流电源相互独立
根据省公司下达的反措要求,我局拟定了201*年的反措实施计划,目前反措计划的完成率为100%
三、缺陷处理情况
今年1至11月五个变电站保护及二次回路缺陷共36项,具
体为一般缺陷30次、重大缺陷4次、紧急缺陷2次,缺陷消除率100%。
1)500kVXX变电站发生一般缺陷7次,重大缺陷1次。具体为主变保护缺陷2次,具体为主编冷却系统故障;直流系统缺陷2次;安全自动装缺陷3次,为故障录波和行波测距装故障;重大缺陷1次,为500kV#2主变第二套保护RCS-978CF装“运行”灯熄灭,“告警”灯闪亮,装显示黑屏。
2)220kVXX变电站一般缺陷7次,紧急缺陷1次。具体为安全自动装缺陷4次,为PT并列装、故障录波装故障和备自投装故障;线路保护缺陷2次,为光纤通道故障和控制回路断线(220kV砚文Ⅰ回线252断路器操作箱控制回路断线;SF6气压低闭锁第一跳闸线圈);电容器保护缺陷1次,为控制回路故障;其他缺陷1次,为事故照明切换箱控制35kVⅡ段配电室的事故照明继电器损坏。
3)220kVXX变电站一般缺陷5次。具体为安全自动装缺陷3次,为电力故障录波装故障和行波测距装故障;电容器保护缺陷2次,为3号和5号电容器控制回路故障;
4)220kVXX变电站一般缺陷5次,重大缺陷1次。具体为主变保护缺陷1次,为冷却系统故障;安全自动装缺陷1次,为故障录波装故障;线路保护缺陷3次,为线路保护定值整定错误、两侧TA变比不一致导致差流过大和光纤通道故障(220kVXXⅡ回线主二保护差动通道中断(重大缺陷));电容器保护缺陷1次,为控制回路故障。
5)220kVXX变电站一般缺陷6次、重大缺陷2次、紧急缺陷1次。具体为主变保护缺陷4次,为1号主变有载调压轻瓦斯动作,信号不能复归,220kV2号主变有载调压瓦斯继电器内有气体;其他缺陷5次,为空开开关损坏和回路故障。
从上述缺陷的分析看出安全自动装缺陷较多为11次;控制回路的缺陷也较多,为控制回路中合闸线圈被烧毁或接线接触不良所致;主变缺陷为冷却系统故障较多
四、其他工作
1)完成XX供电局所属变电设备的基础设备参数、基础台帐,为今后的状态检修打下很好的基础;2)按时完成安全工器具实验;
3)完善实验设备、安全工器具台帐,并按班组建设标准定点
定摆放;
4)每周必开展专业技术讨论;5)每周必开展专业及安全培训;6)制定日常的工作计划;7)建立完善的文件档案库。
五、存在问题
1)修试班人员技术业务水平不能满足现在工作需求,需加强修试人员专业方面的培训。
2)修试班备品和备件不足,制约生产应急工作。发生的缺陷因为缺乏备品和备件从而耽误了处理缺陷的时间,给安全生产工作带来了不利的影响。
六、201*年工作计划
1)加强技术培训,组织人员外出学习培训,使继保人员进一步扩宽视野、开阔思路、增长见识,提高继保人员整体素质,全方面提升继保人员技术业务水平。
2)准备好220kVXX变电站基建工程的验收、投运工作。3)做好201*年春季安全大检查时的设备消缺工作。
4)进一步完善二次设备的台帐、技术资料,做好变电站的二次图纸与现场实际的核对工作,完善而图纸资料管理系统。
5)安排好修试班成员外出取证工作。
6)认真执行南网和省公司的反措要求,继续对现存在的问题按计划进行整改和完善。
7)加强二次专业人员的安全意识,认真开展危险点的分析和控制,加强作业指导书的学习和应用,规范工作流程。
8)加强变电运行人员对二次设备的熟悉和掌握,组织开展培训工作,提高运行人员对设备的维护使用及缺陷的判断能力。9)进一步充实二次检修人员,提高专业技能,加强技术培训,进一步提高对设备缺陷的处理能力,在维护好变电设备的同时具备能开展二次设备定检和小型技改的能力。
扩展阅读:咸阳供电局201*年继电保护专业工作总结
咸阳供电局201*年继电保护专业工作总结
201*年,我局继电保护工作在各级领导的高度重视和大力支持下,紧紧围绕网、省公司“继电保护安全年”活动和我局“保人身、保电网、保设备”的安全生产目标,始终坚持我局“三保、两强、两化、零事故”安全管理方针,精心安排各项工作,按照规范化作业有关要求,狠抓工作前期准备和现场各项安全技术措施的落实,根据继电保护专业的特点,坚持继电保护“四查”工作,确保了全年继电保护运行指标和各项生产任务的安全顺利完成。现对201*年我局继电保护工作总结如下:
一.继电保护专业管理和人员状况
我局继电保护管理职能和整定计算设在调度所,继电保护生产班组主要有调度所的综自班和变电工区的继电保护一、二、三班。调度所设继电保护专责1人,整定计算2人,一个综自班共7人负责维护城区8个110kV无人值守变电站和3个城区开闭所。变电工区设继电保护专工1人,继电保护一班8人负责维护13个110kV变电站和1个35kV变电站;继电保护二班9人负责维护4个330kV变电站;继电保护三班9人负责维护9个110kV变电站和4个35kv变电站。从事继电保护运行维护工作的继电保护人员共计37人,其中大学本科学历13人,大专学历14人,中专学历7人,技校学历3人。
二、201*年继电保护工作回顾
(一)继电保护和安全自动装置各项指标完成情况和设备运行分析:1.继电保护和安全自动装置概况:
截止目前全网共有继电保护装置1707套,安全自动装置644套,其中110KV及以上继电保护微机化率为90.57%。
201*年较201*年新增保护168套,新增自动装置31套,(其中,330KV81套,110KV93套,35KV11套,10KV11套),共计新增装置61台。2.继电保护和安全自动装置各项指标完成情况:(1)继电保护及安全自动装置动作情况:
截至10月底,我局继电保护和安全自动装置共动作810次,正确动作810次,正确动作率100%。其中:
330kv继电保护(含自动装置)共动作10次,正确动作率100%。110KV继电保护(含自动装置)共动作35次,正确动作率100%。35kv及以下继电保护(含自动装置)共动作765次,正确动作率100%。(2)微机故障录波完好率:全年故障录波器应启动8次,录波完好8次,录波完好率100%。
(3)高频保护投入率:110kv及以上线路高频保护(或光纤纵差保护)共57套,实际运行57套,投入率100%。
(4)母差保护投入率:母差保护共23套,全部投入运行,投入率100%。(5)安全自动装置投入率:全部自动装置共644套,全部投入运行,投入率100%。
(二).201*年继电保护主要工作完成情况:
1、加强继电保护职能管理,不断夯实继电保护基础管理
根据网、省公司开展“继电保护安全年”的文件要求,我局积极组织落实,成立了以副局长兼总工程师窦晓军为组长的领导小组,并下发了咸电调
字[201*]5号文,对我局开展“继电保护安全年”活动进行安排部署,提出了详细地实施计划和要求。针对网公司5月份检查中提出的问题,我们制定了整改措施,一一进行了贯彻落实。
针对我局“12.21”事故中变压器误跳的问题,积极配合省公司进行现场检查,并制定具体可行的反措方案,经省公司同意后,于4月份对沣河变1#、2#主变“冷却器故障”保护回路进行了实施,提高了该回路的运行可靠性和抗干扰能力。
按照省公司的安排,在我局信通公司的支持下,完成了省公司继电保护技术监督软件的安装工作,并对继电保护专业人员进行了技术培训,目前已完成了大量基础台帐的资料录入工作,为继电保护工作的开展提供了很大的方便。
在我局生技部的牵头下,完成了我局继电保护专业管理竞赛的检查评比工作,形成了检查总结报告,对存在的问题已通报各继电保护班组进行整改,并计划在06~07年继续开展继电保护专业管理竞赛工作,进一步夯实继电保护专业管理的基础。
2、强化继电保护全过程技术监督,确保电网建设项目“零缺陷”投运
我局始终坚持贯彻继电保护全过程技术监督的指导思想,对电网建设项目从可研、初设、施工图审查、验收投运等过程均进行严格把关。今年以来,先后进行了庄头变综自改造过程中庄寨1、庄沣、庄渭、庄汤、庄段1保护更换的停电过渡方案和施工图的审查,330kV彬县变、110kV亭口变、相公变等工程初设审查、110kV永乐变综自改造的施工图审核及相关电网建设项目的技术协议等的审核工作。对池阳变新增2#主变和咸阳北330Kv变电站的
可研进行了审查,并参加了彬县330kV变电站、庄汤保护更换的设备招投标工作。
在新投运的330kV池阳变、110kV大寺变及送出线路工程的验收投运过程中,我局继电保护人员严格按照规范化管理程序的要求,逐项进行验收,严格把关,确保了设备“零缺陷”投运。
3、不断深化继电保护运行维护和消缺工作,保证设备的安全可靠运行
今年以来,我局不断贯彻省公司“抓生产、保安全”的指导思想,利用一切有利时机完成各项工作任务。1~10月份全局共完成了校验继电保护装置115台,保护校验完成率达68%。其中110kV及以上主要有:沣河变330kV沣渭Ⅰ、Ⅱ线路保护和3330、3331、3332开关辅助保护,沣河变110KV沣中Ⅰ、Ⅱ线路保护、乾县变110KV乾彬线保护、彬县变110kv彬朱线路保护及陈阳变1#、2#主变、茂陵变1#、2#主变、机场变1#、2#主变、碱滩变1#、2#主变、兴平变2#主变、肖家变1#主变保护装置校验工作,并利用停电校验机会对以上变压器的瓦斯继电器安装了防雨帽。
根据省公司提出的“零缺陷”管理要求,我局制定了详细的缺陷管理制度。在全年的工作中,继电保护人员严格贯彻省公司和我局的消缺管理制度,做到紧急缺陷不出天,一般缺陷不出月,并在网省公司的协调下于今年4月份对大雍线远跳通道进行了消缺,解决了该远跳装置长期不能投入的问题。针对我局碱滩变110kV备自投软件版本较低、接线不合理的问题,我们积极联系厂家,争取费用进行技术改造,解决了该装置对运行方式的限制。201*年共消除56次,其中紧急缺陷12次,消缺率100%。4、认真开展反措落实,加大老旧设备的改造力度
结合省公司“十八项反措”的检查,对照“十八项反措”继电保护部分实施细则,组织继电保护人员对我局各变电站部逐站进行检查汇总,对不符合反措要求的问题汇总后上报局生技部,部分需要费用的项目已申报省公司技改项目,期待进一步完善和落实。在今年的工作中,利用停电机会或保护校验、设备改造的机会,我们完成了全部变压器瓦斯继电器防雨帽的安装工作,包括调压瓦斯继电器,同时完成了部分保护装置直流回路使用交流空开的更换。
在设备改造方面,完成了咸阳变110kV1#、2#主变保护屏、备自投屏、中央信号屏的更换工作,并对所有设备进行了综自信号调试,解决了部分保护信号不能上传集控中心的问题。配合330kv庄头变参加网公司站际竞赛工作,我们加大了庄头变的设备改造力度,先后完成了330KV庄寨1线、庄沣、庄渭、庄汤、庄段保护更换及综自改造和110KV庄兴1、庄兴2、庄茂、庄杨、庄罗、庄乾、庄都1、庄都2、庄化、旁路、母联等的综自改造工作,目前庄头变仅剩主变保护需要更换(设备已到货,需安排计划停电)。另外还完成了沣河变110kV沣阿1、2保护更换工作,将原运行的高频保护更换为光纤保护,运行更为可靠。
5、强化责任心,圆满完成了继电保护整定计算工作
整定计算是一项责任心要求很高的工作。今年以来,配合电网建设工作,主要完成了330kV池阳变的投运后110KV送出工程、大寺变投运、陵前变2#主变投运、沣河变110kV沣阿1、2保护更换、咸阳变110KV保护更换及庄头变110KV综自改造等电网建设或技术改造工程继电保护装置的整定计算工作,截止10月底整定计算室共计算整定值通知单276份,未发现误计算问题
6、继续开展人员培训工作,提高继电保护人员的技术水平
我局领导高度重视继电保护人员的培训工作,今年投资150多万元建成了我局继电保护试验室,并在试验室完成了省公司201*年继电保护专业技能鉴定工作。在今年迎逢度夏工作较少的阶段,省公司组织的继电保护各级人员的培训中,我局积极派人参加,参加率达80%,并要求参加培训人员对其他人员进行培训内容的再培训,以提高继电保护人员的整体技术水平。
在省公司开展“继电保护规范化管理程序及作业指导书”网上考试之际,我局利用工作闲暇之时,对各相关单位和部门的人员进行了规范化管理程序的培训,收到了良好的效果。(三)存在的问题:
1、由于新建(改扩建)工程和技改工作较多,以及计划工作可控在控管理,定期检验计划难以如期完成。在这个问题上我们正在探索更好的管理方法和检验办法,并积极总结设备运行维护中的经验和教训,力争在状态检修上有所突破。
2、对新建(改扩建)工程未能按照《陕西电力系统继电保护规范化管理程序(试行)》和《陕西电力系统继电保护和安全自动装置反措纲要》的要求严格执行,需要在以后的工作中进一步加强。
3、在我局还存在一些主网设备不符合反措要求,如大杨变1#主变保护(WBZ-1201)为双主单后备配置,330KV沣渭Ⅱ还有1套WXB-11A保护运行等,均不符合“十八项反措”的要求。另外,大扬变、兴平变和乾县变110kV故障录波器都存在着严重超期运行、缺陷较多的问题,大部分110KV综自站的综自系统缺陷较多,新保护无法接入的问题依然存在。
三.201*年继电保护工作思路和主要工作
结合我局201*年工作的总体思路和奋斗目标,对我局201*年度继电保护工作初步安排如下:1.安全奋斗目标:
安全是电力生产的永恒话题。继电保护安全目标要以局安全奋斗目标为最终目标,绝不发生继电保护“三误”事故,不发生继电保护人员和设备原因引起的破局记录的事故。2、任务目标:
201*年继电保护工作要全面完成继电保护的各项考核指标即:
220kV及以上继电保护正确动作率≥98.5%;高频(含纵差)保护投入率100%;母差保护投入率100%;安全自动装置投入率≥95%;故障录波完好率≥95%;保护校验完成率100%。3、201*年主要工作:
3.1继续开展继电保护技术监督工作,尤其对新建(改扩建)工程要进一步加强监督,在初步设计、设备选型、施工图审查、投运验收、资料移交等环节均要求按照《陕西电力系统继电保护规范化管理程序(试行)》的要求严格执行,保证各项工程施工流程、工艺水平等符合反措要求。
3.2继续开展继电保护“四查”工作,将该项工作始终贯穿在定期校验、基建、改扩建工程的验收投运、新建项目的初步设计、设备招标技术协议、施工设计审核等各项工作中。
3.3继续完善继电保护资料档案、图纸CAD电子版、定期校验、设备定级、定期校验记录等微机化管理和MIS网管理,并做到标准化管理。
3.4配合电网建设部完成局下达的各项电网建设工作,并在各项工作中,坚持继电保护技术监督的全过程管理,实行继电保护及安全自动装置二次回路验收卡和验收报告,保证施工质量良好、图纸资料齐全正确、各项反措要求得到落实。
3.5根据我局的安排继续开展继电保护专业管理竞赛活动。3.6完成全年继电保护定期校验任务。
3.7完成庄头变1#、2#主变保护更换和综自改造工作。3.8完成局安排的其他配合工作和技改工作。
201*年11月9日
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