机床拆装实习总结
机床拆装实习总结
实习日期:3.29-4.02指导老师:牛老师;高老师实习地点:普车车间
实习目的:使我们机制专业的学生了解机床的内部结构,提高动手能
力,培养我们独立思考、独立作图、独立分析问题的能力。通过拆装一个不是很复杂的机床使我们树立一种机械构造是一种很严谨、很巧妙的设备,增强我们对机械的感性认识。
操作要求:1,按主次进行拆装,先外部后里部,先主后次2,合理分工,拆下的零件按顺序放置3,安装时不能遗忘零件,零件不能装反等实习收获:1,详细了解了机床的额内部工作结构和原理2,弄清了机床里的传动结构,了解了机床的变速原理3,独立进行了尾架的测绘、草图绘制、装配图和零件图的
绘制
提高:1,提高了独立绘图的能力,包括选择视图方向、正确选择剖面、
合理绘制局部图等。
2,复习了现代工程制图,测绘来提高到“看实体绘图”
机床拆装过程
一周的拆装实习很快过去了,我们一台老式普通车床主轴箱进行了全面的解剖,我们首先对机床侧面的带轮保护壳进行拆解,然后拆掉三角传动带,利用活动扳手卸掉传动轴(以下称为一轴)两端的螺母,后利用拉出器拉出带轮,并卸下断面密封壳体。
一.在做完主轴箱外部拆卸工作后开始着手进行主轴箱的拆卸;1.用内六方扳手卸下主轴箱上的盖板,并摆放好卸下的零件2.查看主轴箱内部结构确定拆卸顺序(以下确定由一轴起拆)3.用一字螺丝刀卸下一轴上的紧丝螺钉,拆卸离合器干,(一轴结构有两个固定调速的齿轮,离合器摩擦片和一个润滑齿轮)4.拆卸方法击卸,利用铜棒在一轴端进行敲击,使其向另一端运动最后从主轴箱上部倾斜取出
5.一轴取出后并没有结束我们还要进行对轴上的零件进行拆卸,同样是利用拉出器,和敲击的方法一一卸下个零件。6.在一轴顺利的拆下后,二轴,三轴用同样的方法拆下。应注意的是,在拆前先将拨叉卸下,防止拆卸过程中产生干涉。二轴,三轴上的零件都滑移齿轮,所以拆相对比较顺利7.主轴的拆卸,先松开主轴端的螺母和轴上的丝钉。由于主轴较长且整体看是一个锥,所以我们将轴上零件松开后,由卡盘方向抽出。
二.在主轴箱拆装完后我们将零件进行规整,用煤油清洗后进行测绘。我们详细的记录了个零件的书据,后用CAD制图软件,和
SolidWorks进行三视图和实物图的绘制。
经过对机床主轴的拆卸对机床的结构和工作原理有了更进一步的认识以及如何保证和调整机床的精度。
认识了对机床保养的重要性,和日常保养的要求:一、日保内容和要求:
1.擦净机床外露导轨面及滑动面的尘土。2规定润滑各部位。3.检查各手柄位置。4.空车试运转。5铁屑全部清扫干净。6擦净机床各部位。7.部件归位。1.床头箱
一级保养内容:1)拆洗滤油器。2)检查主轴定位螺丝,调整适当。3)调整摩擦片间隙和刹车带。4)检查油质保持良好。
二级保养内容:1)同上。2)清洗换油。3)检查并更换必要的磨损件。2.刀架及拖板:一级保养内容:1)拆洗刀架、小拖板中溜板各件。2)安装时调整好中溜板、小拖板的丝杠间隙和塞铁间隙。
二级保养内容:1)同上。2)拆洗大拖板,疏通油路,清除毛刺。3)检查并更换必要的磨损件。
3.挂轮箱一级保养内容:1)拆洗挂轮及挂轮架并检查轴套有无晃动现象。2)安装时调整好齿轮间隙并注入新油脂。二级保养内容:1)同上。2)检查并更换必要的磨损件。
4.尾座一级保养内容:1)拆洗尾座各部。2)清除研伤毛刺,检查丝扣、丝母间隙。3)安装时要求达到灵活可靠。二级保养内容:1)同上。2)检查、修复尾座套筒锥度。3)检查,并更换必要的磨损件。5.走刀箱溜板箱一级保养内容:1)清洗油线,注入新油。
二级保养内容:1)走刀箱及溜板箱整体拆下清洗检查并更换必要
的磨损件。6.外表清洁
实习最后就是要交主轴箱装配图和三视图。我们经过这次实习将以前很多忘却的知识得到了补充的巩固,同时也学到了很多关于机械写修的基础知识,这些将在我们以后的学习和工作中点写了基础。
11届数车预备技师王钊
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机床拆装实训总结
本学期我们上的实训课是机床的拆装实训课,我们上课首先是在教室里听老师给我们讲解我们这次实训所要拆装的机床的用途及其结构。
我们在指导老师的带领下,我们在实训工厂见到了我们这次见到了所要拆装的C620和C618两种型号的车床。老师首先给我们介绍了车床的运动方式,然后再给我们介绍了它的主要的组成部分,主轴箱、进给箱和溜板箱。还通过实物和传动系统图给我们讲解了如何改变运动的传递的方法来达到车削不同零件的目的。老师在我们大概了解车床的运动规律时,就让我们开始拆车床了。
我们这组分配的是一台C618的车床,和C620的车床相比,我们这台车床的主轴箱要简单些。操纵杆也少了一根,老师先要我们把两根杆子拆下来,通过全组成员的共同努力,我们很快的就把两根杆子拆了下来。第二天就开始拆主轴箱了,我们先把主轴箱盖接开,然后再进行拍照,全组成员齐心协力很快就把主轴箱内的齿轮等零件都拆了下来。我们按老师所说的把拆下来的齿轮和轴按拆下来时的样子放好,我们又开始拆溜板箱了。由于我们拆装的实训车床不知到被多少学长、学姐拆装过,所以我们这台车床的主轴箱不能正常运行,进给箱不能进给,溜板箱不能滑动。在这种情况下我们只能靠自己所掌握的知识了,能修就修,能换的就换,尽量修好。在拆开溜板箱后,我们试了试让溜板箱运动,我们发现齿轮不能正常的啮合,还有一个轴上少了一个齿轮,通过我们仔细查找,发现原来是上一批实训的同学把齿轮装错了地方。我们只好把溜板箱拆了,把溜板箱拆开后我们通过仔细检查溜板箱里面的零件,并且观察它的运动,最终我们发现是有根轴上少了一个齿轮,通过我们仔细查找,原来是上一批实训的同学把齿轮安错了地方。我们拆完后,按我们已知的方法进行安装,把装错的齿轮装回原位后,我们试了一下溜板箱的运动,溜板箱能动了,我们几个人都非常开心。我们一边修溜板箱一边又把进给箱拆了,我们结合实物与传动系统图比较,发现换挡的时候齿轮与齿轮之间不能啮合,我们对其进行调整,还是不能动,最后有同学提出是不是齿轮装反了,我们被这话给点醒了,马上将齿轮换过一边,终于能正常啮合了。由于这台机器好久没有用了,挂挡都挂不动了,我们给进给箱涂了一层润滑油后,并将挂挡器往返拨动,最终使得挂挡快自如了。我们这组把滑动平台和尾座都拆下来重新装好了,所有的东西都能动了,接下来的任务就重了。
俗话说拆东西容易,装起来难,那是实话。在我们把溜板箱装上后,一切运动都可以了,但在装主轴箱的时候,我们把齿轮和轴装上之后,发现挂挡的时候齿轮不能相互啮合,经过几次的推敲,我们发现齿轮的一边较正,另一边较斜。较斜的一边的齿轮有磨损的痕迹,我们就把双连村里齿轮换了一个头,装好之后我们进行了实验,齿轮终于能够啮合在一起了。还有我们在装最后一根主轴时也碰到这样的问题,弄得我们把主轴装了又卸、卸了又装,反反复复弄了几遍,最终找到了原因,挂挡的销子松了、齿轮也装反了在装进给箱的时候我们也发现挂挡时不能挂到位,经过调试后发现也是齿轮装反了。通过这次拆装实训,使我懂得了从机器上拆下来的零件,在安装的时候一个也不能少,像轴和齿轮之类的零件不能乱装,不然会导致机器不能动,还要注意细节,在轴套上的滚珠是起轴承的作用同时也使轴被抬高,使齿轮不至于与箱底发生碰撞。我们进行机器拆装时要注意细心观察,遇到难题时应该自己先想想怎么解决,如果实在想不出来就问老师,这对我们学习是很有用的。
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