脱硫一塔喷淋堵塞的分析
脱硫一塔喷淋堵塞的通报
经过:
脱硫一塔密度升至1.27mg/m3后,开启结晶泵开始打循环,离心机下料困难,16日发现脱硫一塔底部积料约80cm,16日白班安排当班开启一塔冲洗泵进行冲洗,当班下料约4.4吨,为减少一塔底部积料加剧,要求各班根据稠厚器和离心机下料情况,每班冲洗不少于两次,冲洗时间延长至1小时。连续2天出料约47.45吨,底部积料明显降低,19日由于2#二级循环泵机械密封损坏,开启1#循环泵打循环,12时30分,启动2#循环泵运行运行电流明显降低120A,烟道温度相对稳定。中班20时30分,开启1#二级循环泵一塔冲洗管,20时40分脱硫一、二塔连接烟道温度开始升高,最高温度达85℃;23时拆开一塔喷淋处人孔门检查,发现喷淋喷头出现堵塞,遂开启工艺水泵进行冲洗,喷头有所改善。20日0时30分重新启动系统,温度相对稳定,2时20分塔内温度开始升高,6时温度升至96℃,脱硫被迫停止运行。停车后发现,约喷头堵塞42个,孔径25mm喷头基本全部堵塞,孔径50mm喷头堵塞较少,对一塔喷淋进行清理,切割支管11根进行清除。21日5时启动,脱硫投入运行。原因分析:
当发现一塔底部积料80cm后,为避免积料继续加剧,加大一塔底部的冲洗频率和时间,虽然硫铵的出料量增大,但随着一塔底部积存量的减少,同时将部分积存过程中形成的颗粒搅动,随二级循环泵进入喷淋,使喷淋喷头堵塞。处理意见:
一、脱硫工段长李志国:在一塔冲洗过程中,当有关指标没有及时对冲洗的相关时间和频率进行及时有效的调整,致使堵塞加剧,负主要责任,罚款100元。
二、工艺主任王攀:管理不到位,罚款50元。三、设备主任张新民:管理不到位,罚款50元。车间主任何传利:管理不到位,罚款30元。防范措施:
一、加大设备运行指标的监督力度,及时调整运行操作避免调整滞后,在过滤
器安装前,调整冲洗泵的冲洗,减小冲洗力度和频率,最大限度的减轻颗粒搅动,减少颗粒进入喷淋,造成堵塞。
二、加大技改力度,1、二级循环泵前加过滤器,防止硫铵颗粒进入喷头造成堵
塞;2、将通径为25mm喷头改为通径为50mm喷头,从新布置。3、更换二塔喷淋喷头,改善二氧化硫的吸收,稳定参数。
三、组织脱硫操作人员进行运行情况进行总结和培训,及时总结运行中的不足
和经验,提高日常操作的应变能力。
一车间201*年12月22日
扩展阅读:吸收塔喷淋层堵塞的原因分析和防范措施
吸收塔喷淋层堵塞的原因分析和防范措施
吸收塔喷淋层的喷嘴及部分喷淋支管堵塞。严重影响脱硫效率,特对此现象进行分析并制订预防措施。一、造成喷嘴堵塞的主要原因
1、公司脱硫系统自201*年投运后,每次脱硫设施检修后从未做过喷淋试验,故对各喷嘴运行情况未掌握。2、每次检修后,检修均告知对有问题的喷嘴进行了更换或处理,对喷嘴及支管是否畅通的判断标准不统一给各级人员造成了误导。
3、从本次喷嘴堵塞的结果看,有因塔内浆液结垢堵的,有管道内衬胶脱落堵的,也有其它杂物堵的,具体分析其成因如下:
3.1造成浆液结垢堵的主要原因一是燃烧低硫煤时一台浆液循环泵停运,停运后由于冲洗水泵的出口压力设计值只有0.4MPa,故不能对喷嘴进行有效冲洗,长期的积累造成了部分喷嘴堵塞;二是09年年底和10年年初,由于实际燃煤含硫量高于设计值的1倍以上,导致液气比偏小不能满足脱硫要求,故只能提高浆液浓度来提高脱硫效率,但这引起吸收浆液中石膏的饱和度超过临界值,导致喷嘴结垢的可能性增大;三是由于两台湿式球磨机在201*年4月份全面检修以前,长时间带病运行,导致制备出的浆液品质不高,颗粒大时容易沉积结垢;四是由于石灰石品质不稳定,石灰石中SiO2成份超标,引起喷嘴结垢加快。
3.2管道内衬胶质量不高,导致运行中衬胶脱落堵塞管路或喷嘴,从而影响脱硫效率。
3.3检修工艺不良导致焊渣进入冲洗水系统,或检修杂物、生活杂物进行地沟等排放回收系统,最后收集于系统中,运行中导致管路或喷嘴堵塞。
二、预防措施
1、控制实际燃煤含硫量不高于设计值。
2、对石灰石的品质严格把关。设备部化验室要在低负荷石灰石用量小时,尽可能做到对每车石灰石取样化验其品质,在石灰石用量大时要确保抽检化验具有代表性。
3、将吸收塔浆液循环泵入口滤网改造(加大孔径)以防止入口滤网堵塞,即保证浆液循环泵的流量,使液气比与实际燃煤的含硫量相匹配,从而保证浆液中石膏的饱和度在规定的范围内运行。4、加强对浆液循环泵叶轮的检查和维修工作,发现叶轮因气蚀造成泵出力严重下降时,应克服困难进行更换,以防泵出力下降导致各喷嘴浆液流速下降,浆液沉积引起结垢;
5、加强对球磨机的检查和维修工作,同时在磨机运行时做好调整工作,保证磨机给水量与石灰石的合适比例,使石灰石浆液细度能符合设计要求;
6、脱硫运行过程中因硫含量低或消缺工作停运浆液循环泵后,先进行冲洗排放,至少冲洗3次,每次注水时间保证20分钟,确认排放门出清水,如不出清水再延长冲洗次数,排放门出清水后,关闭入口排放门,打开出口冲洗水门注水20分钟,使泵及出入口管道内充满水,防止沉浆硬化结块;
7、每次脱硫系统停运后,吸收塔注清水对喷淋管及喷嘴做喷淋试验及冲洗,由检修人员进行确认并进行检修。检修工作结束后,再次做喷淋试验,由运行、检修及点检人员进行检查验收,保证所有喷淋管及喷嘴畅通;
8、对冲洗水系统进行改造,确保运行中某台浆液循环泵停运时泵体及其管道、喷嘴均能得到冲洗。9、对喷嘴及其管道的供应商进行综合评价,建立一种长期合作共赢的关系,以确保在我们的生产中使用的衬胶管道质量合格。
10、检修在相关系统消缺时,要注意工序工艺流程,并注重过程管理和质量管理,防止其它杂物进入系统。11、对生产现场现在的排放沟盖板进行改造,尽量少出现网格盖板,以防止其它杂物进入系统。
12、每次清理喷淋管及喷嘴结垢时,应联系化学实验室对垢样进行分析化验,根据化验结果采取针对性的措施。
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