电力工程201*工程施工总结
****201*年10kV及以下农网改造升级工程施工总结
****201*年10kV及以下农网改造升级工程施工队根据合同的安排,对10kV下申线新建工程、10kV河湾线新建工程、10kV里村线改造工程、低压台区改造工程(路灯亮化工程)进行施工,现对拉动内需工程施工总结如下:
一、施工准备:
我单位在接到建设单位的中标通知书后,立即着手工程开工的准备工作:组织了一个责任心强,业务过硬的管理班子;组织了一个技术过硬的、能打硬仗、服从管理的施工队伍;工程施工所需的机械设备及开工所需的各种材料在开工前均已落实到位。本工程在施工前,我单位会同甲方、监理、设计院、建设单位等相关各方共同对施工图纸进行了图纸会审工作,将对施工图纸上的疑点提出来并请教设计,并根据工程所在地的实际情况提出来合理的建议,都得到了设计院的回复,并形成了图纸会审纪要文件。在施工过程中,发现图纸上的问题,我单位都及时与设计院取得联系,以设计变更或者技术核定单的方式对图纸进行补充。在施工过程中,我单位严把质量关,进场的各种材料都必须符合设计要求和行业标准及国家规范要求。进场的材料必须跟随提供质保书、合格证及相关检测报告等资料,无合格证的,无质保资料的材料一律拒收。材料进场后,现场材料员和质检员都对材料的外观质量、规格尺寸、型号等进行了抽检,对有问题的材料绝不放行,进场材料自检合格后报监理验收,并对材料进行见证取样抽样检验,待检测结果合格后方才用在工程上。为保证工期,我单位精心编制了工程总进度计划表及施工组织设计,并经建设单位和监理审核,认为是切实可行的。在施工中总是围绕总进度计划每月编制月进度计划表。根据月进度,安排每周的工作,再把每周的工作量细化到每一天,要求班组必须完成计划安排的工作。上月滞后的工作量在次月必须补上,同时本月的工作也必须完成。综合考虑各方面的不利因素,加大周转材料和劳动力的投入,加强对班组“效率出效益“的教育,合理安排劳动力,各工种穿插施工,每道工序衔接紧凑、有序;施工现场安全生产,文明施工的好坏,是企业施工的重要标志。安全生产始终的工程管理的重中之重,为了让安全生产得到有效的控制,使“警钟长鸣,事故为零”,我单位积极对待,可续、严谨管理并做了大量工作,使得安全生产始终在我掌控之中:1、强化安全管理,确保安全生产。2、加强职工教育,增强职工自我保护意识。3、坚持检查制度,保证形势稳定。4、贯彻执行一个标准,四个规范。在“安全第一,预防为主”的思想指导下,在我单位精心、科学的管理下,本工程自开始施工到工程内容全部结束,未发生安全事故。本工程质量管理的目标是“合格”。我们在次基础上,更加严格要求自己。我们在全公司范围内精心挑选了有学历、有丰富施工实践和现场管理经验的同志担任现场管理工作,实行竞争上岗,从而建立了高效能的项目经理部;成立了质量检查小组,制定了消灭质量通病的纠正/预防的措施,定期总结,确保本工程不出现质量通病,保证达到质量目标;对现场的一半作业人员进行了三级教育及岗前交底,以提高质量意识和安全意识。在施工中严格监督,发现问题立即整改;严把质量关;严格按照设计图纸、国家现行规范及相关标准图集施工;认真执行技术复核制度;加强技术交底制度;认真自检、互检、交接检,在“三检”合格的基础上进行专职检,专职检合格后在报监理验收;在监理初验合格后,加强隐蔽验收,完善施工记录;加强工序控制。对工序的质量控制,我们采取序前预防,序中控制,序后检查的三阶段控制法,即在上一个工序结束后,下一个工序开始前的工序准备阶段先要对上一个工序存在的问题进行处理、整改,防止问题积累,上道工序未验收或者验收不合格不得进行下道工序的施工;严格检查制度,每天质量员、施工员跟踪检查,质量组每月全面检查;加强成品保护;规范工程技术管理资料工作。
二、施工情况:
我公司在合同要求时间内完成对新建线路自110千伏九汲变电站10千伏开关柜新增间隔出线,出线架构到线路1号杆为0.2公里电缆线路,1号杆至10号杆向南支线架设,10号杆向西架设至24号杆,24号杆向西南架设至59号杆,59号杆至67号杆向西架设。1#至30#杆间1.81公里的线路绝缘化,30#至65#杆间线路采用钢芯铝绞线,长为2.31公里,其中40#至41#杆间为穿越铁路处,需采用0.2公里电缆。河湾线路自110千伏****变电站10千伏开关柜新增间隔出线,出线架构到1#杆采用0.24公里电缆,同时将10千伏南社线同沟缆化,路径长为0.24公里,1号杆到3号杆向南架设到东夏路,3号杆到9号杆向西架设,9号杆到20号杆为旧线路。1#杆-14#杆采用全绝缘线架设长度为0.715公里,其余为钢芯铝绞线架设。里村线路自110千伏****变电站10千伏开关柜532间隔出线,通过东环路已由县政府建设好电缆沟,一直敷设到大运路。路灯亮化8个村,分别是东王乔村、北左村、高村、大韩村、韩家庄村、小桑村、西炮村、张名村。共计安装路灯492套,控制箱18台,采用NJKLB-2*4防老化线2460米,NJKLB-2*35防老化线540米,JKLGKJ-1*35型绝缘线20851米。
三、质量控制:
我们要求工程处员工树立“没有最好,只有更好”的质量信念;从而在思想上加深广大员工的质量意识,让员工知道质量的重要性,质量是企业的生命,是企业参与市场竞争的砝码和通行证。在工程处内部我们制定了《焊接质量管理办法》、《安装质量管理办法》来指导、约束大家,做到控制有法,执行有据。并根据各阶段施工特点经常组织班组长、技术员学习相关规程规范,加深理解,不断提高他们的理论知识和技术水平。在项目施工前必须认真做好作业指导书编制,并对施工人员进行技术交底,使他们能清楚地了解施工的程序、操作方法、施工工艺、保证质量的措施、技术检验要求和检查验收标准、规范等,真正做到全过程、全方位加以控制,避免了施工中人为造成的不合格品和质量事故,从而保证施工项目质量的可靠性。为有效进行过程控制,我们设置了一名安装质检员、一名焊接质检员,要转载自经济生活网,请保留此标记求他们对每一个施工点的施工程序进行控制,重要施工点必须旁站监护,发现不符合质量要求的一律返工纠正,严重的给予处罚,并在处墙报上进行通报批评。在钢梁制作上,最初防止变形控制得不好,工程处对此问题非常重视,组织相关班组开了几次专题会,首先在思想上让大家统一认识;其次分析每道工序,找出变形原因,采取正确防控措施;经过以上步骤的实施,受到质检、监理相关人员的肯定。在移交验收上我们严格按程序办事,必须经过工程处一、二级验收合格,才通知质检科进行三级验收;目前各项验收一次合格率达100%。
四、我单位在施工过程中,严格按照设计图纸、国家现行规范及相关标准图集精心组织,精心施工,强化质量、安全意识,规范质量检查制度,加大检查力度,在施工过程中始终使每一个环节都处在可控状态,得到了建设单位及监理单位的充分肯定。现我单位已经基本完成了本工程设计图纸及合同约定的全部工程内容,已形成使用功能,质量控制资料,质量验收资料及其他技术资料基本齐全有效。在施工过程中出现的问题均已处理、整改完毕,现场检查未发现结构性能和使用功能隐患,工程质量符合设计和规范要求,观感质量较好,可申请竣工验收。
扩展阅读:2、201*年变电二处综合项目部施工总结 )
201*年变电二处综合项目部施工总结
王君
201*年综合项目部共完成110kV以上工程六个:220kV白龙变新建工程、220kV梅溪变新建工程、110kV浣东变新建工程,110kV杭湾变新建工程、110kV三圆变扩建工程、110kV菱湖变新建工程。其中白龙变、梅西变和菱湖变都是湖州地区工程,菱湖变因部分设备不能及时供货,所以要明年送电。湖州地区还包括包桥变、桃城变、含山变、妙西变等配套技改工程,其他三个110kV变电所都是绍兴地区工程。
110kV浣东变由浙江省绍兴市大明电力设计院设计,绍兴电力局负责建设,浙江省电力监理公司绍兴分公司进行监理,我单位(华东送变电工程公司)负责电气安装工程。本公司于10月2日正式开工,进行电气设备的安装施工工作,经过近1个多月时间的努力,工程顺利完工,具备验收的条件,并已验收投运。该工程在开工以来,得到各级领导的关心和帮助,以及各兄弟部门的大力支持。
本工程概况和进度情况:本期工程安装50MVA主变2台。110kV进线2回,内桥接线1回,本期工程10kV出线37回,10kV电缆出线。无功补偿装置4组,接地变、消弧线圈各2组。采用100管型母线施工。
10月09日全站构支架结束;10月13日10kV开关柜安装结束;11月03日电容器组安装结束;11月10日主控室保护屏安装结束;11月26日110kV户外设备安装结束;12月06日#1、#2主变附件安装结束;12月10日电缆敷设、二次接线完成;12月25日电气设备保护调试完成。
工程一开始就遇到了土建施工进度严重滞后以及110kV设备均在户外,因进站道路不通,无法直接使用大型机械进行吊装,必须采用人工搬运及吊车远距离从站外施工,针对这些问题,项目领导班子专门组织有关人员有针对性的召开施工协调会,认真研究施工方案,合理调整施工力量,制订施工进度,现场安全、质量各项管理措施。同时对安全监督,基础质监、质量管理等方面进行了分工,明确职责,落实责任,为安全、优质、高效完成打好良好的基础。在施工期间各级施工人员,团结一致努力工作,保证了工程目标的实现。
本工程质量、安全管理情况良好,质量、安全管理体系运行有效,对关键工序采用变电工程关键工序质量控制卡,做到凡事有人管,凡事有据可查,使质量始终处于受控状态。重大设备安装调试编制施工方案并作好技术交底工作。如主变施工方案、主变耐压试验方案等。
施工前认真审查施工图纸,了解设计原理及对工程质量的要求。若有更改则必须以施工技术联系单为准。强化对重要项目及隐蔽工程的中间验收,认真作好签证工作。工程开工前,根据建设单位和监理单位的要求,我们在施工前提交了施工组织设计、开工报告、施工人员的资质证书等,以方便对我们的监督。在施工过程中,对特殊的工序和大型设备的安装调试都出具了方案和作业指导书。本次申请验收的设备包括:全所一、二次电气设备的安装调试;全所所用电,直流系统;全所电缆敷设、接线;全所设备接地等。
在施工过程中,建设单位和监理公司给予了我公司以极大的帮助,我们在工程施工中在绍兴电力监理公司现场监理认真负责,热情指导下,公司加强对现场施工管理工作,结合电力施工监理制度的需要,坚决做到施工依据图纸,开箱要有记录,验收按照标准,严格杜绝一切人为因素而造成的质量隐患,各施工人员自觉遵守施工规范,相互督促,在施工中一旦发现问题即与监理和建设方代表及时联系,争取在最短时间内得到解决,做到工程施工计划和实际相结合,使工程的施工在合理的轨迹中前进。
在我们全体施工人员的共同努力下,使各个部门之间的关系协调非常好,使各种设备、材料能够及时运达现场,为我们的施工顺利进行提供了基础。在具体的施工中,项目部全体人员,尽心尽职,按图施工,发现问题能够和设计人员及时取得联系,制定修改方法。如全所电气设备支架接地的处理、穿墙套管的接地、电缆长度不够问题等。监理单位进行监督促进,对我们的施工方法、质量、进度提出一定的要求与建议;在施工时发现的问题,监理单位和我们本着实事求是的态度,及时地联系建设单位与有关部门、厂家予以解决。
在施工过程中,我们施工单位在遵循相关的国家交接规程、工艺标准和会议纪要的情况下,充分发挥自己的聪明才智,提出自己的意见与建议,为工程的质量和工艺的提高做
第2页共9页出一定的贡献。在以后的工程中,我公司还将会更加努力提高自己的施工质量和施工工艺,做到使顾客真正的满意!
上虞110kV杭湾变电站电气安装工程由绍兴大明电力设计院设计,绍兴市大兴电气承装有限公司承建,浙江省电力建设监理有限公司绍兴分公司监理。
工程内容:
1、安装#1、#2主变,容量为80MVA;2、安装110kVGIS设备2组;
3、安装20kV屋内开关柜38台,其中出线柜20台;4、安装20kV电容器四组;
5、安装20kV接地变及所用变装置2组;6、全站一次设备调试;
7、全站二次电缆敷设及接线,保护调试。施工过程:
电气施工队于201*年10月20日进场并着手进行施工的准备工作,认真熟悉现场及图纸,编写施工方案,对施工班组进行施工技术交底、安全交底,并在交底记录上签名。
10月30日20kV开关柜安装结束;11月03日电容器组安装结束;11月10日主控室保护屏安装结束;11月26日110kVGIS设备安装结束;11月26号主变附件安装结束;12月10日电缆敷设、二次接线完成;12月25日电气设备保护调试完成。质量控制:
第3页共9页严格执行工序交接手续。隐蔽工程及各工序之间的交接均在业主、设计、监理等单位参加下进行。
对运到现场的设备由监理、厂家、现场物资代表、施工单位四方进行清点、检查,型号、规格、配件的外观符合设计要求,办理物资的现场移交。
对材料进场进行控制。施工用的每一种原料在合格证、质保书及检验报告齐全的情况下方可允许进场。电气设备、绝缘子、导线安装前均试验合格后,才开始安装。
三圆变二期扩建电气安装工程于201*年9月6日进场准备,9月20号正式开工,该工程属于用户备变工程,计划于201*年底竣工投产。截止201*年11月20日,已基本完成工程量。施工过程中,得到了业主、绍兴电业局、设计院以及监理部的指导与督促,及时进行了中间验收,并在施工过程中及时对工序交接进行了转序验收,并对工艺改进提出了指导性的意见,使本工程得以顺利进展。
以下简要介绍一下本工程概况、施工进展以及质量管理情况:工程概况
项目责任单位:绍兴三圆石化有限公司。
工程监理单位:浙江电力建设监理有限公司绍兴分公司。工程设计单位:绍兴大明电力设计院。施工单位:华东送变电工程公司
三圆变二期扩建电气安装工程本期安装2台12.5MVA三相双绕组有载调压变压器,型号为:SZ11-12500/110,厂家为:南京立业电力变压器有限公司。建设2回110kV进线、14回6kV出线、无功补偿1800Kvar、消弧线圈带接地变2组以及相应的保护设备。
本期110kV配电装置采用六氟化硫GIS组合电器,型号为GFM-126型,厂家为厦门华电开关有限公司,6kV开关柜采用AMS-12型金属铠装手车式高压开关柜,其中主变开关柜、预留总出线柜内配厦门ABB的VD4型断路器,其它开关柜内配厦门华电VEP型断路器,整体组装为绍兴电力设备成套公司产品。保护装置为深圳华立特公司产品。
工程进展情况
第4页共9页1、本工程于201*年9月6日进场开始施工前的准备工作,201*年9月20日正式开工。
2、9月20日,6kV开关柜进场就位安装,24日进行电容器组、接地变、消弧线圈就位安装,此时与户外电缆沟电缆支架焊接工作同时进行。
3、10月1日,GIS厂家第一次到达现场,由于天气影响及土建方面影响未能进行安装。10月10号GIS厂家第二次到现场才正式进行GIS安装工作,直至11月20号,110kVGIS安装调试工作基本结束。
4、10月6号,#4、#5主变开始进行安装,在厂家的配合下主变安装工作也很顺利完成。此时高压试验人员已进场进行一次设备调试工作。
5、9月6日进场后电气安装图纸一直迟迟没有拿到,直到10月14号下午才正式收到三圆变二期扩建电气安装图纸,在此期间,一次安装相对来说比较程序化,凭借着现场经理的施工经验就可以进行安装,但是二次方面就相对困难多了,由于没有图纸电缆就无法订货,电缆不到二次工作就不能顺利进行下去。直到11月初电缆陆续的进场。正是由于图纸的原因,造成了工期的延误。
6、继电保护工作在二次工作基本结束后全面展开,由于业主要求在12月10号进行验收,由于时间紧、任务重、图纸问题多,保护工作人员只有住在现场晚上加班做,经过了将近半个多月的苦战,基本完成了保护调试工作。
7、10年11月20日,华东送变电工程公司组织相关专业人员对本工程建筑及电气安装工程进行竣工前的三级质量验收。
8、10年12月3日,监理公司各专业人员对本工程的电气安装调试进行初验,并提出书面整改意见。
9、10年12月23日绍兴电业局组织基建、变电、生技、送电、调度、检修等部门技术人员对本工程的电气进行竣工预验收,并提出书面整改意见。
工程质量控制情况
本工程电气部分共分主变压器系统设备安装、主控及直流设备安装、110kV配电装置、6kV站用电系统安装、6kV屋内配电装置安装、无功补偿装置安装、全所电缆工程等单位工程
第5页共9页本工程为用户变电站,但是公司各级领导也比较重视,虽然为用户变,但是要严格按照系统站的标准进行施工。施工单位充分调动每个施工人员的积极性,并加强质量管理知识的宣传和普及,贯彻“始于教育,终于教育”的原则。从管理人员到施工人员,把“质量第一、安全第一”作为工程施工的导向目标。
110kV三圆变二期扩建电气安装工程201*年9月底开始施工,施工中严格按照设计施工图、施工组织总设计、有关施工技术规范、质量检验评定标准、作业指导书等技术资料组织施工。施工中严格按照三级检查项目划分表要求及时做好工程施工自检,并配合业主和监理做好隐蔽工程和中间验收工作。
施工过程中,根据现场情况来对照技术措施的适用性和到位性,对安全管理实行动态管理,并在每道工序施工前,认真进行技术交底,做到不交底不施工,使安全的每道环节都处于受控状态。
220kV白龙变电所工程自201*年4月18日进场施工以来,在公司各级领导的关心支持下,在公司相关部门的协助下,在项目部全体人员的共同努力下,于201*年9月3日完成竣工验收,并于201*年9月30日顺利投产。现将白龙项目部将施工过程中的情况总结如下:
工程概况:1.1工程简介:
220kV白龙变电所工程是湖州电力局201*年重要电网建设项目,主要承担湖州杨家埠经济开发区的供电任务,白龙变的建成投产将极大缓解杨家埠经济开发区用电紧张的局面。
1.2工程参建单位:工程建设单位:湖州电力局
工程监理单位:湖州电力建设监理有限公司工程设计单位:浙江省电力设计院
电气施工单位:浙江泰仑电力集团有限责任公司
第6页共9页土建施工单位:浙江大东吴集团1.3工程规模:
220千伏白龙变电站远景规划3×240MVA主变压器,本期上1×240MVA主变压器,电压等级为220千伏、110千伏、35千伏三级;220千伏规划出线四回,本期二回;110千伏规划出线十四回,本期七回;35千伏规划出线八回,本期三回。远景规划6组并联电容器组,本期2组1201*kVar并联电容器组。远景规划2台消弧线圈,本期安装1台容量1100kVA的消弧线圈。220kV、110kV采用户外GIS设备,35千伏配电装置采用屋内手车式成套开关柜配电装置,单列布置。
1.4工程施工主要节点:
单位工程序号单位工程名称起点时间12345678910全所构支架安装一次设备安装调试二次设备安装调试全所保护调试综合自动化调试班组自检及消缺工作公司验收及消缺工作竣工验收及消缺工作一次通流试验省电力建设质量监督中心站质检201*.04.20201*.05.05201*.06.08201*.07.19201*.07.19201*.08.10201*.08.16201*.08.30201*.09.15201*.09.16竣工时间201*.05.07201*.08.25201*.08.26201*.08.26201*.08.26201*.08.16201*.08.29201*.09.6201*.09.15201*.09.16单位工程第7页共9页
湖州市吴兴区是湖州市经济较发达地区,用电量较大负荷增长较快。而目前的供电量明显不足,极大的制约了这里工农业生产的发展和供电可靠性的提高,220kV梅溪变电所位于湖州市吴兴区杨家埠,220kV梅溪变电所吴兴区乃至湖州市的主要枢纽变电所之一。建设220kV梅溪变是加强浙江220千伏电网建设中的一部分,它的建成不仅能满足地处浙江经济较发达的湖州地区日益增长负荷需要,还提高了各地区的电网可靠性,优化了湖州市电网结构。
本工程由浙江省电力设计院设计,湖州电力局负责建设,浙江省电力监理公司进行监理,我单位(华东送变电工程公司)负责电气安装工程。是浙江泰仑电力集团有限公司争创“钱江杯”的工程。为创下“钱江杯”,在安全、质量、管理等各方面都是严要求、高标准,力创精品工程。
本工程于8月15日正式开工,进行电气设备的安装施工工作,经过近3个多月时间的努力,工程顺利完工,具备验收的条件,并已验收投运。该工程在开工以来,得到各级领导的关心和帮助,以及各兄弟部门的大力支持。
本工程概况和进度情况:主变压器远景容量为3*180MVA,一期安装1*180MVA三相普通降压机构有载调压变压器
220kV配电装置采用户外支持式管形母线分相中型布置,出线远景6回,采用双母线,本期出线2回,采用单母线接线。
110kV配电装置采用户外支持式管形母线分相中型布置,出线远景12回,采用双母线单母线分段接线,本期出线4回,采用单母线接线。
35kV配电装置采用屋内35kV铠装移开式金属封闭开关柜配电装置,户内单列布置,本期出线2回,采用单母线接线;远景出线8回,采用单母线分段接线,设分段断路器。
35kV无功补偿采用电容器组成套装置,户外布置,远景装设6组,本期装设2组电容器(9600kVar),采用单星形接线,电抗率1%。
35kV消弧线圈远景装设2组,本期不装设,预留消弧线圈位置。工程施工主要节点:
第8页共9页单位工程序号单位工程名称起点时间12345678910
全所构支架安装一次设备安装调试二次设备安装调试全所保护调试综合自动化调试班组自检及消缺工作公司验收及消缺工作竣工验收及消缺工作一次通流试验省电力建设质量监督中心站质检201*.08.20201*.10.05201*.11.08201*.11.19201*.11.19201*.11.10201*.12.16201*.12.30201*.12.15201*.12.16单位工程竣工时间201*.08.07201*.10.25201*.11.26201*.12.26201*.12.26201*.12.16201*.12.29201*.12.6201*.12.15201*.12.16第9页共9页
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