车间实习总结
焊接工序:
主材:电池、焊带、助焊剂采用红外成像系统定位,伺服电机传动焊接位置精确;热风焊接技术,优良的风量调节系统,焊接时间和焊接效果最佳。开焊:焊带没焊住
虚焊:中间没焊住原因:焊接温度、探针压力等条件不满足、焊带焊锡融化不完全脱焊:焊带融化太大原因:焊接温度过高
漏焊:没焊带
电池规格:5寸125mm*125mm6寸156mm*156mm
分类:单晶和多晶不同之处在于工艺过程不同
单晶是由单晶棒拉成的,为了保证高效的功率要求和节约硅料,做成倒角的形式多晶是定向凝固,形成硅锭,然后再切成的所以没有倒角单晶分为N和P型,掺硼的是P型,掺磷的是N型,多晶只有P型成本:单晶高,多晶低
转换效率:单晶效率高,多晶低,所以高效电池以单晶为主进一步提升转换效率的方法:新的电池结构、新的材料
新的焊接工艺:激光焊接工艺、导电胶或导电胶带焊接工艺、超低温焊接工艺、
焊带:将电气用粗轧铜线轧制加工成扁平线,使用韧铜或无氧铜,外周采用浸锡铅合金碱产
生材料,宽度根据所焊接电池的主栅线宽度进行匹配选择,由焊锡涂层和铜基材组成焊带、汇流带作用:
1.串接电池片,疏导电流
2.实现封装后组件同接线盒的连接
质量要求:焊接性能、较小电阻率、合适柔软度。干净平整外观、合适尺寸规格
助焊剂:清除焊带表面的氧化物,焊后使电池有很高的表面绝缘电阻,形成一层氧化层,保
证电池电气性能的可靠。碎片率:碎片数/各种完成数量*片数+碎片数返修率:返修数/当日入库总数+返修数A3率:A3块数/当日入库总数
组件成品合格率:1报废数/当日入库总数报废率:报废数/合格产品块+报废数
焊带马达报警原因:焊带拧反了(轴那)、无焊带了碎片分析及解决办法:
1.开机前点检不到位(点检和清洁探针base、吸嘴、真空孔、皮带)
2.各部件运行速度调整(一般机械手速度在60%左右、加速度40%左右)3.电池片焊接温度对电池的影响(热风管、加热棒)4.焊接机电池片机械手吸嘴真空太大造成隐裂5.机械手1、2速度太大
DF5岗位设备点检指导书:
1.开机前先要人对人交接设备运行情况
2.检查设备参数
3.检查吸嘴(包括电池机械吸手、焊带吸手旋转气缸是否完好,齐全)
4.检查探针是否干净齐全灵活
5.检查base预热盘皮带是否干净、是否老化、破损有钢丝露出、腔体真空是否堵塞6.助焊剂喷头是否堵塞,并进行表面清洁7.感应焊带的传感器是否有异物、试拉焊带是否有弯曲、焊出等现象
8.检查成像镜头上的玻璃是否有异物9.检查设备零部件是否齐全
①加长焊带成型后缓慢降温时间,减少剧冷冷却时间,减少内应力对电池的冲击造
成电池隐裂。
②③
保证焊接过程中对焊带与电池压力的一致性,及改变探针的结构,减少金属材料探针对电池的损伤
选不同的焊带,使用更为柔软轻薄焊带,作为电池传导载体,减少对电池片的应力。
电池分选:外观分选和电性能分选
外观分选:将同一等级电池片放入同一组件,减少电池片色差,确保没有碎片、
裂纹
电性能分选:使用单片测试仪将电性能相近的电池组合成组件。最大限度的减少
串联损失电池分选的原因:电流不一致现象,导致层压后组件封装损失较高,达不到理想功率,电池
内阻差异大,产生热斑效应而烧毁焊接过程:预热、焊接、冷却
工序过程:焊带、助焊剂准备,电池拆封,碎片检查,上料,自动焊接,成串检查,下转焊带焊接时有个s弯原因:提高组件在实际应用中承受高低温变化带来应力和温度匹配的能力,保证使用使用寿命,防止应力集中造成电池损坏组件设计:理论设计、结构设计、电气性能设计
敷设工序:
主材:玻璃、电池串、EVA、EVA条、背板、背板条、汇流带、木纹胶带、隐形胶带、条形码
采用红外成像系统定位,伺服电机传动,保证敷设位置精度
玻璃:镀膜和非镀膜二者区别是镀膜玻璃增强了光的透过性
硅胶:固化时间4n/cm
EVA:成分:乙烯醋酸共聚物树脂交联度:EVA加热固化交联的程度80%-95%吸水率自动敷设:
1.玻璃抓取:设备自动将上料台上的玻璃抓取到指定位置
2.机械手自动将电池串定位后,按工艺图纸要求依次将敷设到EVA上尺寸校正:
检查电池串的极性是否正确,对电池串进行位置校正后用隐形胶带对电池串进行固定汇流带连接:
焊带应位于汇流带的上面,焊锡融化充分,不得虚焊、漏焊、敷设EVA条、背条、EVA和背板:
1.隐形胶带对电池串中间位置进行固定2.依次放置EVA条、背板条、EVA和背板3.电极引线从EVA背板划口处引出
镜检:进行外观检查,保证组件内部无异物、色差、碎片、电池串间距,边缘距离EL:检查是否有碎片
EL红外测试仪原理:外加电流通过电池片P-N结后激发红外光,用特制相机捕捉成像,辨别问题
在组件生产过程中,有三次隐形裂纹测试:电池串检测、层压前检测、层压后检测串间距3mm为保证串间距,边缘距离将垫板与玻璃边缘调整吻合胶带粘贴电池片面积大致相同,同一位置不许粘贴2次木纹胶条将引线固定,防止背板偏移
焊带与汇流带交汇处,焊带超出汇流带小于1mm,串错位的标准为0.5mm
STC(standardtestcondition):大气质量AM1.5、温度25℃、辐照度1000w/m2EVA条比背板条长些原因:层压工序:
原理:油加热加热方式液压站油压不超过50Mpa
交联度:EVA胶膜经加热固化形成交联的程度不粘布的原因:层压机气囊脏,防止污染背板
铺层白纸的原因:保持玻璃正面的清洁
组件不粘布上的位置应与上面的印迹吻合,防止残留的EVA被交叉污染。入料完成后,上下室真空度在1分钟内达到极限真空度。层压后将组件引线处原有的木纹胶带揭下,并用木纹胶带贴住中间的引线,只留出两边的引线
为什么要在一定温度下层压EVA:因为层压机的热板温度发生变化,会造成不能充分交联
或加热过度
装框工艺:
工艺过程:边框施胶、组框、休整、装接线盒、硅胶固化组框压力值:5mp-7mp进刀压力值11mp-15mp组框的原则是先长边后短边
用板锉对压角后的组件进行倒角的休整,用蘸有酒精的卫生纸擦拭组件堆栈固化:在堆栈区存放不小于40min,保证组件无磕碰
固化组件时组件要交叉叠放,保证气流的通畅,在固化去放8小时硅胶的使用温度为18-35℃,成分为硅酮树脂
迈图和天山1521
二极管的正极连接连接器的负极,注意二极管不能和汇流带接触,同一接线盒正负极线缆长度偏差小于10mm测试工序
测试条件:大气质量1.5AM,温度25℃,相对湿度小于70%,辐照度1000w/m2太阳模拟仪3A标准
1、光谱匹配性0.75-1.252、辐照不均匀度≤2%3、瞬时不稳定性≤0.5%4、温度传感器精度≤1℃
用标准组件校准光强时和正常组件测试时要保持同一位置,每班次校准次数不少于2次,组件测试时温度在20到30之间测试后贴标签并按功率或电流分档降低N型组件封装损失的研究
组件封装损失是指电池封装为组件所损失掉的功率
1、EVA交联度:将交联度控制在合适值,有利于组件透光率
焊接质量:减少组件内阻,增加发电量
(主要是焊带和汇流带的电阻)
P=I*I*R=I*I*L*p/s减少焊带长度和增加汇流带宽度来减少内阻,减少功率损失2、设备要求:
要求设备具有稳定性、重复性和均匀性(如发现光谱非A级,更换滤光片后对心片进行验证,减少光谱问题,导致高低效率电池测试误差),还有测试时间要适当
3、标准组件:不同实验室标准版的比对,排除校准方式不可靠的一级标准,用意大利标准代替TUV4、人员因素:
5、材料:焊带、汇流带内阻(调整尺寸)
钢化玻璃(采用镀膜玻璃,提高透光率)EVA(无截止EVA组件,提高透光率)背板(高反射率)
接线盒(低漏电流)主要是二极管漏电流影响组件功率输出,选择漏电流小的二
极管
扩展阅读:生产车间实习总结
南阳防爆电气研究所有限公司
实习总结
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导师:实习单位:日期:南阳防爆电气研究所有限公司
实习总结
走过201*,再回首,思考亦多,感慨亦多,收获亦多。这半年,在所领导的关心、指导和同事们的帮助、支持下,我严格要求自己,勤奋学习,积极进取,努力提高自己的理论和实践水平,,学到了很多在课本上学不到的知识和感悟,非常感谢公司给我们提供了这么好的学习发展平台,在这个平台上我们可以将实践和理论知识融合在一起,进行思考分析,发现问题,解决问题。现将一年来的学习、工作中的收获与不足简要总结如下:
一.增强素质,提高修养,完善自我。
首先,初入职场,要学会把每一天都当成一个新的起点,每一次工作都从零开始。记得培训时,王所长教导我们说要把学习当成一种生活态度,一种过程,抓住一切可以利用的时间,当别人睡觉,玩游戏,逛街,打麻将的时候,他仍在学习,把付出当作自己的职责,在付出中成长壮大,是永远不会觉得累的,等到时间积累到一定的程度时,效果就出来了。
其次,学会从多个角度考虑问题,要有全局思维。在车间工作的时候碰到很多技术上和生产上的问题,比如麦克维尔正压控制柜主柜上放大器和变压器“打架”;雪迪龙隔爆箱上按钮的螺距不正确;烟台仪表正压柜的减压阀没有出水口等等。主任经常教导我们,做任何事情,一定要考虑全面,拿到一个技术通知单,一定要根据料单看看东西是不是全都到齐了,产品是否符合要求,安装布局时一定要综合
南阳防爆电气研究所有限公司考虑,比如各个电器元件的尺寸,接线,排线是否方便。
最后,团结协作,共同发展。一个人离开社会,不可能得到幸福,正如植物离开土地被抛弃到荒漠不能生存一样,同样一个人离开了团队或者集体便不可能会成功。独木不成林,单桨不能行舟,一花独放不是春。通过所里的全体大会,我看到了公司的巨大成
就:公司的效益显著提高,在国内外的知名度越来越高,受到国
家上层领导部门的表扬等等。王所长,吴所长的讲话,更让我感受到一种朝气蓬勃、奋发进取的团队精神,这种精神深深感染,吸引着我,使我坚信在这里必定能够创造出一片广阔的天空。二、立足本职,勤奋努力,敬业爱岗。
“做诚信人,怀感恩心,以研究所为家”,在车间这个大家庭里,我努力地去适应、融入,结合着生产实际对隔爆型、增安型、正压型、浇封型等类型的防爆产品的防爆原理,优缺点有了一定的了解,比如防爆空调,正压控制柜,加热器,电缆引入装置等。
记得刚开始的时候我对工作中一些问题总是弄不明白,工作效率也不是很高,就连简单的按钮都不会安装,工具也不知道如何使用。但是在孙主任和师傅们的帮助下,我每天挤出一定的时间不断充实自己,坚持不断地学习理论知识、总结实践工作经验,目前已能独立完成大部分生产工作。比如我现在已经能够制定空调(壁挂机、柜机),压缩机改造方案,并独立完成防爆改造,检验工作;能够对正压柜和隔爆箱进行安装调试,能够根据内部电路图能够独立地接线、排线、实验。
南阳防爆电气研究所有限公司我所学的专业是机械设计,故对防爆产品的结构观察较为细心一点,目前已能够根据用户要求设计隔爆箱并进行图纸设计,对指示灯、按钮、观察窗等防爆结构出图。
当然,我在工作学习的过程中也存在了一些不足之处:一.应该在空闲时间多到中心车间看看,取其精华、去其糟粕,学习其他生产厂家的防爆产品,比如这个产品是如何实现防爆的,它能实现什么功能,为什么要用这个部件,这个结构,这种材料,脑子里多问几个为什么。在知识积累的基础上,改革创新。
二.多向师傅专家们学习,虚心请教,夯实基础,学习他们身上优秀的工作习惯,丰富的专业技能,并严格要求自己,把每一项工作当做一次宝贵的学习机会,培养自己的工作协调能力,发现生产技术上存在的问题,并不断的进行总结,努力提高自己的工作能力。
三.工作谨慎小心。在麦克维尔的正压控制柜中,我把防爆电磁阀(进气、排气)的地线接到火线上,直接导致电磁阀烧坏,正压柜带电,出现了意外。我必须进行深刻反思,防爆产品是和机械电气打交道,做防爆就是做良心,我们的一个小失误就会给别人带来巨大的安全隐患,不得有丝毫的马虎。
车间实习学习技术的过程中,我非常感谢所领导师傅们的帮助,特别是老员工们的谆谆教导,他们不但教会我很多技术知识,也让我学会了很多做人的学问。半年过去了,所里各位师傅员工的关怀和帮助使我们的距离更近了,彼此之间的距离近了,团结的凝聚力就会强大的像钢铁一样,防研所又怎能不会在向前发展的道路上飞速前进
南阳防爆电气研究所有限公司呢!
既然选择了远方,便只顾风雨兼程。既然选择了防研所,便不再退却,并深深地为做一名防研人感到骄傲和自豪。我非常希望能成为一名正式员工,为公司尽一份绵薄之力。我一定会努力工作,团结同事,共同把防爆产业做强做大,和公司共同成长,所兴我荣,以谦虚的态度和饱满的热情做好自己的本职工作,为研究所的发展做出自己的贡献。
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