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201*年继电保护冬季安全检查总结

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-29 03:48:11 | 移动端:201*年继电保护冬季安全检查总结

201*年继电保护冬季安全检查总结

201*年继电保护冬季安全检查总结

为深入开展冬季安全生产大检查,促进各级安全生产责任的落实,排查治理安全生产隐患,提升安全管理,有效防范安全事故的发生,进一步增强员工安全、责任意识,确保继电保护设备安全稳定运行,根据公同对冬季的部署,结合继电保护实际,计划及总结如下:一、第一阶段:宣传发动(201*年12月25日至12月27日),12月25日继电保护组织召开冬季安全检查动员会,201*年设备投产以来,已经安全稳定运行4年,对保护重要板件是严峻的考验,保护专业设备点多,包括通讯、自动化、电测、直流及新设备改造等,摸清设备安全底数是关键,安全生产任务繁重,为进一步增强员工的安全意识、责任意识,确保继电保护设备的稳定,开展保护冬季安全大检查自查自纠工作,重点查制度、查管理、查隐患、查危险源的整改落实、查安平问题的整改,针对暴露的问题进行整改,不能整改的制定相应措施,列入计划创造条件更新改造。

二、第二阶段:对标检查(201*年2月1日至2月28日),2月1日成立继电保护冬季安全检查工作小组组长:王景东

成员:李辉张健全杜来利常宽庄颖慧于超戚静波冶金鑫自查内容:

(一)查安全生产责任制及各项规章制度的落实,重点自查结合机组维护的特点,开展如下工作:

1、安全教育执行情况,开展继电保护“无违章”活动,深入现场,结合具体工作。

2、排查劳动保护用品的使用情况,积极开展班组三讲一落活动,将安全措施真正落实到实际工作中,实现四不伤害目标。3、查“冬季安全检查项目”落实情况,实际工作中是否存在习惯性违章现象。

4、规范继电保护作业人员行为,采取有效措施,实现班组安全目标。5、查“重大危险源管理、继电保护日常维护、消缺、检修、值班”工作中的安全措施落实情况。

6、组织安全、危险点分析预控培训学习,完善应急救援预案编制演练及备案等工作。

7、查安全活动开展情况,结合具体实际,认真学习事故通报,牢固树立安全第一、预防为主、综合治理思想。

(二)自查继电保护作业现场管理,执行有关安全规程、规定、措施的情况

8、作业场所工具及劳动保护用品配备是否充足,执行“两票三制”、继电保护安全措施票是否良好;

9、执行继电保护年度“两措”项目计划的情况;10、执行“十八项电网重大反事故措施”的情况;

11、安全工器具的使用与管理,各级安全生产责任制和各类事故应急处理预案措施的落实情况;

12、设备技改计划、方案、科研编制、工程实施前情况。(三)查思想;加强安全培训,提高安全意识,实际工作中是否牢固树立安全第一思想。

(四)继电保护设备管理上,设备状态是否良好;

按计划安排继电保护定期工作,提前安排清扫、消缺、维护、值班等工作;完善各种记录,继电保护正确动作率、投入率达到100,检查保护设备的接地电阻符合要求,发现的问题和隐患认真清理、整改、及时消除。

检查“打非治违”专项行动发现问题整治要及时,进一步梳理和确认安全生产过程中存在的非法、违法和违规、违章行为,确保问题查找准确、不遗漏。对检查发现的“非法违法”问题,立即组织整改,对突出问题,要逐项制定整改计划,做到整改方案、责任、时限、措施和资金“五落实”,对涉及“三同时”验收、以及重大危险源评估、备案等工作,安排专人过程跟踪监督,彻底消除非法违法行为。(五)贯彻落实情况

为了使继电保护冬检卓有成效,杜绝走形式的现象发生,一是专责人高度重视,认真对待,结合实际工作追求实效;二是总结分析发生不安全现象的原因,以冬季安全大检查活动为契机,不断加强对设备的检查力度,抓好各项检查工作;三是此次活动的重点是思想到行动,专项整治,使继电保护设备安全状况处于可控在控;四是加大对安全工器具的检查,严格按照安全工器具管理办法执行,建立健全了安全工器具台帐;五是严格执行工作票及危险点分析,规范行为,杜绝无票作业。日常定期工作紧紧围绕如下重点:1、班组每周组织员工巡视检查设备,发现问题以派发任务单的形式,实施整改。

2、确保管辖设备区供水设备严密不漏水,对户外供水、供暖管道旁的设备经常巡视检查,执行24小时值班制度,发现缺陷及时予以处理。

3、工作场所的暖气系统做到经常检查,发现缺陷及时通知设备部综合专业进行处理。

4、通讯系统设备要根据天气情况及时投入电加热设备,蓄电池室保持25度,确保电池工作的最佳状态。

5、检查网控室屋顶、室外端子箱的密封、电缆沟道的排水情况,确保积水造成的事故。

6、管辖设备区,电加热设备进行普查,使之能正常投入运行,应经常打扫设备卫生,工作场所楼梯做好防滑措施。

7、继电保护要严查人员习惯性违章行为。如现场不戴安全帽、高空作业不系安全带、不按要求办理工作票等等。

8、经常对保护装置隐患进行排查,如有无发热、异响、抖动等异常告警等。工作场所防护栏、栏杆、盖板、刀闸、电加热等是否完好、有无跑冒滴漏等异常,发现问题及时处理。

9、落实规章制度,主设备重点部位、重大危险源的应急预案,网控室、电子间、电缆夹层、综合管廊、通讯机房、直流室、室外控制箱、等场所的各项安全措施落到实处,经常监督检查。10、严格实行“两票三制”,特别是雨雪天气要加强户外设备的检查,防止室外设备出现放电等现象。发现问题根据应急预案及时处理。对有缺陷但暂时无法处理的设备要重点检查,演练应急预案,提高处理事故能力。

11、对保护室设备区全方位封闭,对损坏的门窗、玻璃进行全面更换,需要经常开关进出门挂上棉帘。

12、保护管辖区设备、暖气管道进行全面放水。

13、对于使用电取暖的场所,下班时关闭电气设备,防止火灾。(六)严格“两票”管理和安全工器具的检查

“两票”审核上认真把关,加大施工现场的检查力度,不定期地对工作票进行检查,习惯性违章得到有效遏制。(七)活动的检查情况

班组组织检查的重点是活动的开展、人员的认识、责任落实、保护设备、通讯设备、自动化设备、电测设备,特别确保电测设备无故障及隐患,计量装置确保精度,人员检查到位,确保无差错。(八)隐患查找和整改情况

#1、#2机组电子间保护设备检查,盘内封堵进行了完善,6.3米电子间保护室内空调滤网积尘,及时进行了检查清理,#1、2机励磁室空调滤网定期进行了清理,通讯、自动化设备纳入定期维护监督检查项目,按计划进行了检查维护。

完善了220KV网控室、附属设备直流室空调运行是否良好定期检查制度。

对厂用ECS系统设备后台服务器进行检查维护保养。6KV厂用开关综保装置检查维护,经过对厂用微机综保装置的隐患排查,发现厂用电动机73台次微机综保装置过热保护软件版本需要升级,因需要在设备检修时进行,及时申请将过热保护由掉闸方式改为信号方式运行。

机组故障录波器与线路故障录波器,管理机与录波单元通讯有时出现中断异常,经过与厂方技术研发沟通,对软件版本进行了升级,消除了通讯异常安全隐患。

三、第三阶段:整改总结(201*年2月1日至201*年2月28日)活动中存在的问题

此次秋检查活动中,我们虽然做了大量工作,但还存在不足。对冬季安全检查活动的基础资料还需精细化管理,工作做得还需进一步规范。

设备的管理、维护还有待加强,生产人员的作业行为还不够规范,安全规章制度贯彻落实还不到位,安全文化知识掌握较少,对活动的开展认识需进一步加强。检查情况详见附表1

设备工程部继电保护

201*-2-

扩展阅读:201*年度继电保护技术监督工作总结

201*年继电保护技术监督工作总结

一、201*年度工作完成情况

(一)主要经济指标完成情况(统计至11月止)

公司继电保护及自动装累计定检率为96.04%。其中:220kV保护装定检完成率93.9%,应检164套,现检154套,12月分可全部完成。110kV系统保护装定检率为97.3%,应检265套,实检258套。全部保护装动作1095次,正确动作1095次,正确动作率100%。220kV系统保护装动作108次(正确动作108次,正确动作率100%)。110kV及以下系统保护装动作987次,正确动作987次,正确动作率100%。故障录波装应录波40次,实际录波40次,录波完好率100%。220kV系统主保护投入率为99.9996%。

(二)主要工作完成情况及工作亮点

1、全面开展了短路电流计算校核工作。结合201*年度整定方案的编

制对201*年全网各电压等级的最大短路电流进行计算,并针对计算结果进行了分析排名,按电压等级分别列出短路电流前5名的变电站。针对主变低压侧并列运行时母线短路电流大于开关遮断电流的变电站,要求低压侧分列运行。

2、推进省、地、县调一体化整定计算工作,各县公司已配整定计算软件,目前在进行绘图和试算工作。今后保护定值单将在OMS系统中完成复核、审核及执行等各流程。

3、制定了赣西电网继电保护定值通知单管理办法及定值单上网流转与执行定值单的操作说明,要求相关单位和部门严格执行定值单上网流转流程以满足省公司同业对标指标,并对违反管理办法及要求的部门和人员进行考核。

4、全面清理各110kV变电站的主变及中低压线路保护电压闭锁定值。低电压定值已提高到85V-90V,负序电压定值降底到3.5V。防止出现闭锁元件灵敏度不够造成保护越级跳闸或拒动的情况。

5、按照省调的工作部署,开展了各厂家继电保护装共性缺陷的软件升级工作,北京四方220kV线路保护CSC-101、CSC-103型保护升级工作,12月份可以全部完成。根据省调要求对所辖110kV的南瑞继保、许继电气、国电南自线路保护软件进行升级,对CT断线闭锁逻辑进行完善,防止在特殊情况下保护发生拒动;南瑞继保110kV线路保护RCS-941、RCS-943升级工作,现已完成,国电南自110kV线路保护PSL-621升级工作,12月分可完成。

6、继续深入开展县公司所辖继电保护装定值整定工作进行指导,要求部分县公司派人员到地调进行继保整定计算培训工作,截止到201*年11月,赣西电网所辖七个县(市、区)供电公司均委派相应的继电保护人员到赣西地调参加继电保护整定计算培训,县调继电保护整定计算及技术监督水平有了较大幅度的提高。

7、完成220kV众村变新建、220kV清江变电站综自改造、110kV程家变新建等工程的继电保护定值整定计算和技术监督工作。

8、地调继电保护故障信息分站的建设由于省地调调度数据网设备交换导致目前还未完全正常运行,220kV变电站信息子站还有珠珊、白沙变电站需结合改造后接入、有大部分220kV变电站信息子站未接入110kV、10kV保护设备,需列项目接入,待全部改造投入运行后将大大提高继电保护装动作分析等专业管理水平。

9、结合省调图档管理系统工程项目的建设,大部分变电站图纸实现了微机化管理,但图档管理系统维护还有待加强。

10、做好基建、技改工程提前介入工作,严把工程施工验收关。220kV众村变、珠珊变、白沙变及凤岭变均是今年已投运或即将投运的智能化变电站,针对智能化变电站,重点做好了厂家出厂联调试验,在试验中除发现了很多虚端子连接错误或设计遗漏外,还发现了一些二次设备厂家装原理、软件或设也存在一些问题。如:220kV、110kV母线电压合并单元外接3U0通道采样板线性范围存在与电力系统现场运行不适应的问题。南京金智220kV、110kV母线电压合并单元,外接3U0通道采样板线性范围最大为200V,当外加电压大于200V时,输出将变为几十伏且不稳定,这样可能会造成保护拒动;上海思源弘瑞220kV、110kV母线电压合并单元,外接3U0通道采样板线性范围满足要求,但经主变间隔合并单元转发后也不满足要求,当外加电压大于206V时已饱和,输出将不是线性变化,最大输出为223V。

南京金智母线PT合并单元PT并列原理存在缺陷,能满足只有在分段开关合位时才能并列,但在并列操作后,若分段开关断开时,不能自动解列,将会导致二次电压与一次电压不对应。

110kV母差保护需接收主变A、B套失灵启动、解复压信号,但母差内失灵启动开入为同一接收点,母差内解复压开入也为同一接收点,不允许多发一收,建议分开,已要求母差厂家升级。

发现许继母线测控装外接3U0电压通道电压变比软件设存在问题,已要求按外接开口三角绕组实际变比更改软件设。

在220kV众村变、110kV富塘变投运前,继保人员提前介入,与施工人员一起调试设备,检查安装情况,不仅让施工过程中不符合反措标准的部分得到了提前整改,避免重复施工,也让继保人员更加熟悉现场设备情况,为以后日常维护打下了坚实的基础。

11、做好施工图纸会审工作,对继电保护专业最新要求及时与设计人员进行沟通,确保新投设备满足反措相关要求。

12、按照省公司要求,结合反措对220kV双套保护出口跳闸回路进行了全面排查,保证了一一对应;加快了继电保护反措清理、整改工作。13、加强保护动作、缺陷分析管理。对保护动作、缺陷情况及时进行了分析,为电网运行、事故抢修提供了相关信息。如:对清江变220kV母差保护动作情况进行了分析,并将开关同期合闸存在的相关问题上报了省公司,最后由省公司下发了相关文件对220kV线路测控装同期功能进行了全面检查。对祥符变#2主变中压侧间隙零序保护出口跳三侧等保护动作情况进行了分析。通过对清家线清江变侧、张化线张家山变侧保护动作报告、录波波形分析发现赣中氯碱主变中性点间隙调整不符要求,现已按要求进行了调整。对江口电厂131开关CT故障及刀闸引流线脱落引起的一系列保护动作情况进行了分析,为江口电厂事故抢修提供了帮助,并对其提出了相应的整改要求。对河东变10kVII母电压不平衡情况进行了检查分析,发现系由消弧线圈中性点位移电压采集不正确造成档位调整不对,从而导致一次电压不平衡引起。

14、组织学习了继电保护统计分析系统的运用,并组织人员对系统中的数据进行了填报、完善。

15、做好继电保护技改、扩建及新建工程的全过程技术监督管理,从接入系统、初设审查、图纸会审、现场施工、定值整定、投运等环节把好技术关,力争继电保护设备零缺陷投入运行。同时协助各施工单位的施工做好施工方案(如白沙变、清江变、珠珊变、仙康线破口进大台变等改造扩建工程),尽量做到方案更优,尽量最大限度地保证改造变电站继电保护正常运行。

16、根据公司第六届职工生产技术运动会实施方案的要求,组织举办了第六届生产技术运动会场站继电保护自动化技术竞赛,通过此次竞赛发现继保人员理论水平及现场操作能力还有待于全面提高。

二、面临的发展形势和存在的问题及困难

1、110kV线路参数实测率不高,许多老线路未结合停电进行参数实测。根据《整定规程》要求110kV及以上线路须使用实测参数。目前发现线路理论计算的零序阻抗与实测参数相差较大,对故障电流计算的准确性有很大影响;且110KV线路参数实测率仍然偏低(仅占线路总数的40%),请相关部门加强线路参数实测工作的协调与执行。2、在三集五大之后,公司所辖渝水、峡江等县公司调控中心继电保护整定计算人员调整,未进行过系统的继电保护整定计算培训,应尽快与赣西调控中心继电保护整定专责取得联系并派遣新人进行相关的继电保护整定计算培训,以满足县公司继电保护整定计算及技术监督的要求。

3、部分110kV线路两侧均为光纤差动保护,但由于光纤通道,因此光纤差动保护不能投运,这样的保护有清樟I线、清樟II线、金高线等。这些线路应尽快沿线敷设OPGW光缆以使线路保护的光纤差动保护功能得以应用。

4、对县公司继电保护工作的监督工作有待进一步深入,各县公司继电保护专业技术人员配、技术水平均有一定差距,目前部分县调仍未配继电保护专责,部分县公司继电保护整定计算仍由生技部负责,对县调继电保护整定计算及技术监督工作均带来不利影响。5、继电保护图纸管理还存在很多问题。部分基建工程设备投运后还没有移交图纸;图实相符还有大量工作要做,到现场核对图纸;图档管理系统电子化图纸还不齐全,部分改造、新建工程还未提供电子版图纸。

6、220kV主保护投入率仍需继续加强监控,今年已发生了10次主保护退出事件,设备消缺工作不容忽视。

7、有待进一步完善公司的继电保护设备台帐,220kV系统的台帐管理要加强,继电保护统计分析系统记录还有待完整,及时性和准确性均不够;110kV及以下台帐的管理更需进一步细化。

8、图纸会审工作有待加强。图纸会审时间太短,应有相应的工作流程及合理的会审时间。9、保护装插件出现缺陷后,继保人员现场很难维修,而保护装

厂家、型号也较多,导致插件种类繁多,很难做到所有插件有备品,只能临时联系厂家供货,但时间较长,至少需要3天,有些厂家还需先签合同才能发货,影响了设备的可靠运行。有待进一步完善公司的备用插件板的种类与数量,完善厂家备品供货流程,提高保护装消缺效率。

三、201*年工作目标和重点工作措施

1、全面推进省、地、县调整定计算软件的推广使用,规范定值单流转管理。

2、继续加强对县公司整定计算及继电保护动作分析的指导及监督。

3、进一步推行使用110kV线路实测参数,确保尽早实现赣西电网全

网110kV及以上线路整定计算使用实测参数值。

4、继续加强对县公司整定计算及继电保护动作分析的指导及监督。5、继续抓好继电保护故障信息地调分站、变电站子站工程项目的建设,努力提高继电保护装动作分析等专业管理工作水平。6、抓好图档管理系统的完善工作及使用。制定运检室图档管理系统管理制度,在班组设立图档管理专员,确保做好图档管理系统工作,力争图纸全部实现微机化管理,并与现场实际进行核实,做到图实相符。

7、进一步完善继电保护设备台帐的管理。

8、继续深入开展同业对标工作,确保同业对标指标数据的可控和在控。加强保护定检工作的计划管理,缩短保护装故障处理时间,提高工作质量,确保201*年继电保护专业同业对标的指标均保持在A段。

9、加强继电保培训工作,特别是智能化变电站技术的培训工作。10、做好基建工程提前介入工作,严把工程施工验收关。运检室在基建施工阶段应尽量派出一位能起到工程质量监督作用的人员到现场,至少要在保护调试阶段严格把关,确保设备无隐患投入运行。11、抓好继电保护及安全自动装设备的定检管理,严肃定检计划,规范定检内容,严把试验报告审核关。每年技术监督检查均会提到试验报告问题,运检室应严把试验报告审核关,对不符合要求,敷衍马虎的定检技术报告要坚决退回,并考核相关人员,使公司的定检技术报告能做标准统一。

12、完善班组继电保护仪器仪表的配,确保继保工作安全顺利开展。

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